增压机喘振跳闸燃机停运

一、事件经过
2008年11月11日,#1燃机运行,负荷20MW,#3汽机盘车,AGC退出。00时57分,#1燃机MK6突然发出报警“Gas Fuel Pressure Low天然气压力低”、“Gas Fule Supply Pressure Low天然气供应压力低”;#1燃机RB动作,MK6操作站显示天然气压力迅速下降。0时59分,#1燃机报警“High Exhaust Temperature Spread Trip排气分散度高跳机”。1时00分,就地检查天然气厂站控制屏显示增压机#1轴承振动大停运。1时24分,#1燃机转速36rpm,盘车投入。3时55分,启动#2燃机。5时34分,#2燃机发电机并网。
01时05分,热工人员赶到现场,查天然气厂站控制屏显示#1增压机振动保护动作造成#1增压机跳闸,查热工历史趋势记录#1轴瓦振动X向振动值9.65μm,Y向振动51μm,热控人员对有关增压机振动保护在线监测的本特利卡件、前置器及端子检查未发现异常,保护状态正常,检查振动测点的间隙电压正常。机务人员对增压机本体、联轴器、增压机电机地脚螺栓及增压机紧固件等设备进行了检查,未发现异常现象。根据检查结果,机务、热工人员分析认为,增压机发生喘振跳机,而增压机本身并无异常,建议重启#1增压机试转。同时启动#2机组。3时00分,启动#1增压机,机务、热工人员就地检查润滑油系统、轴承温度、振动均正常。试运4小时后未见异常情况。检查#1增压机IGV入口导叶最小开度设置及控制曲线偏置设置不合理,在低负荷下控制线波动,使增压机运行进入喘振区,引起增压机发生瞬间喘振。11月12日,经与增压机厂家开专题会决定:优化喘振控制,修改增压机控制参数如下:增压机IGV入口导叶最小开度设置由25%修改为40%;控制线偏置由-1300增加到-2300,使增压机在燃气流量低时,工作点远离喘振区。11月13日,#1增压机带#1燃机运行试验30分钟,增压机各项参数正常。
二、原因分析
1.#1增压机IGV入口导叶最小开度设置及控制曲线偏置设置不合理,在低负荷下控制线波动,使增压机运行进入喘振区,引起增压机发生瞬间喘振。#1增压机事故时供气参数:压力3.2MPa、流量4.1Kg/s,处于增压机的工作区边界,此时增压机的入口导叶开度只有25%,增压机发生了喘振,造成振动大保护动作跳闸。1#增压机跳闸后,天然气供气压力下降,#1燃机跳闸。
2.DCS历史数据显示增压机跳机时#1轴瓦振动X向振动值只有9.65μm,经热工人员查实,这是由于DCS历史数据采样死区设置过大(原设置为50.8μm〈2×10-3in〉),振动数据没有真实送到历史记录。
本次事件暴露出如下三方面的问题
1.#1增压机在低负荷下喘振现象发生过多次,厂家在调试阶段对#1增压机控制线参数设置不合理。
2.历史记录数据存在参数设置不合理,数据不真实的现象。
3.生产和运行人员对以往发生的喘振现象,未能及时发现并采取针对性措施。
三、防范措施
1.运行时加强监视,总结可能引发振动大的可能因素,跟踪优化后增压机运行状态,加强分析,解决类似问题。
2.总结在低负荷运行情况下可能引发振动大的因素,加以分析,减少类似问题的发生。
3.检查所有进DCS历史数据库死区的设置,确保设置进入DCS的数据真实准确。已将DCS增压机振动历史数据死区设置为0.254μm(0.01×10-3in)。
4.根据#1增压机出现的问题,检查#2增压机的控制曲线,确保不发生喘振现象。