工艺操作不严格,仪表灵敏度差,板式换热器冻结停车
一、事故经过
7月13日12:00时,空分主操发现4111-LA-6低报井,立即跑到现场确认4111-V1液位指示正常。随后与仪表值班人员联系。仪表工现场检查 LT-6后认为仪表正常。13时30分左右,LA-6又低报一次。14时08分,4111-K2 PIA-5发出低报井信号,随之XZAE-2003、2004高联锁动作,后系统随之跳车,开车后发现板式换热器冻结。
二、事故原因分析
1、7月13日供水向CW水中加药,导致V1中泡沫很多(停车后从V1底部导淋排出)。泡沫把水带入后系统。板式换热器冻结。
2、表灵敏度不行。V1缸液位高,LIA-6没有表示出高报警。操作人员没有手段确认缸内液位高。
3、因LGZ-5根部伐切不死,仪表工无法处理、仪表人员取消了LGZ-5联锁,加到LIA-6上,LGZ-5不起作用也是很重要的原因。
三、事故防范和整改措施
供水车间在加药时,应该少量缓慢,同时应预先通知工艺岗位人员,短接联锁,专人开导淋观察以备防范泡沫带水。