一油品车间507#罐液化气泄漏事故
一、事故经过
2月6日7时50分左右,调度处安排507#罐收料改到510#罐收料,507#罐倒往516#罐。当班操作工张××接到指令后到罐区将收料线改入510#罐,然后去确认507#罐水杂,张××将507#罐脱水阀稍开几扣,有少量水流出,发现脱水有堵塞现象,张××想将阀门再开大一点,然后关小,以判断阀门情况,结果阀门开大后,大量液化气突然从脱水阀喷出,阀门无法关上,见此情况,张××赶紧关闭脱水罐与大罐的连通阀,因为周围液化气弥漫,无法靠近,她连忙跑回操作室,喊工段长张××一起到现场,张××将连通阀关了大半,因周围液化气浓度太大,视线模糊,最终未将阀门关上。于是他们两人又回到操作室,一面将情况反映给调度、消防队以及车间领导,通知厂南门禁止车辆通行。一面找消防水带,从53#泵的紧急注水口向507#罐注水垫层。随后,消防队和车间管理人员赶到现场,消防队员用水枪驱赶瓦斯,车间技术员李××戴上防毒面具又进入现场试图关闭切水罐连通阀,因周围液化气浓度太大,没有关动。待罐内水垫层建立,液化气泄漏量减小后,车间技术组长徐××穿上防火服进入现场将切水罐连通阀关闭。工段长张××因长时近距离接触液化气,导致双颊及腿部部分冻伤。
二、事故原因
1、液化气罐区操作工张××在打开507#罐脱水阀后出现脱水不畅的情况下,没有采取正确的处理方法,关闭切水罐与罐主体连通的阀门,而是继续开大脱水阀门,致使含水液化气突然大量喷出扩散,液化气中存水结冰卡住脱水阀,这是导致事故发生的直接原因。
2、车间技术练兵和应急演练工作不到位,在液化气罐区脱水管理工作上,要求不细,管理粗放,存在管理漏洞,这是导致事故发生的管理原因。
三、事故教训及防范措施
1、岗位人员在进行脱水作业时,按规程操作,阀门尽量开小,出现问题及时汇报处理。
2、当脱水阀开到正常开度仍不流水时,应先关闭罐底部脱水总阀,然后处理沉降罐和脱水阀。
3、进一步完善液化气储罐脱水方法,制定完善的应急处理预案。
4、加强技术练兵工作,不断提高岗位操作人员的业务素质。