电厂#5机柴油机故障事件分析报告

1、事件经过
(1)6月22日零点接班,值班员对#5机及柴油机系统进行了全面检查,无异常。柴油机滑油位1/2,内冷却水位1/4,#5机计划水洗。
(2)1:38时,#5机在停机惰走结束后,断开88FD-1.2,88FE的电源,机组选CRANK方式,发启动令。
(3)1:41时,柴油机暖机后开始升速。
(4)1:43时,#5机发出“启动装置跳闸”报警。值班员从#6机控制室立即赶到机头(#6机当天通宵运行),确认柴油机跳闸,机组在惰走过程中。再次检查柴油机滑油位1/2,辅机间地面有大量积水,对柴油机内冷却水液位进行检查,接近1/5,较接班时有下降,同时地面夹杂着少许暗色液体。根据以往经验初步怀疑冷却水连接套管有漏,但停机状态漏点不明显。联系三控值班员一起给柴油机的膨胀水箱加入少量冷却水,使液位大于1/5。
(5)3:22时,机组试发启动令,升速后发现柴油机左侧内冷却水至柴油机本体的连接卡环松脱,大量内冷却水喷到柴油机缸体上,同时柴油机缸头通风排气管有暗色混合物排出,柴油机排烟较黑。
(6)3:24时,立即发停机令。柴油机冷却水(冷却器进口)水温85摄氏度,滑油位1/2,事后汇报值长,联系检修。
(7)4:07时,手动拧紧松脱的卡环,并检查外循环水系统无异常后,发启动令,通过仔细观察柴油机冷却水(冷却器进口)水温最高达到了95摄氏度,且柴油机缸头通风排气管大量暗色混合物排出,排烟仍然较黑。
(8)4:09时,柴油机跳闸,检查柴油机滑油位仍为1/2,内冷却水位1/7。
2、原因分析
(1)故障产生的主要原因是发动机中冷却系统缺水,造成发动机冷却不良产生高温,导致缸盖高温后出现裂纹,缸盖水套中水进入燃烧室,产生拉缸现象,同时冷却水通过燃烧室进入油底壳,润滑油乳化。
(2)发动机中冷却系统缺水的原因有两种可能:
①柴油机启动前膨胀水箱无水(假水位);
②柴油机启动时水箱有水,启动运行后,由于柴油机左侧内冷却水套回水的连接卡环松脱造成大量跑水,使得柴油机冷却系统缺水。
从后期的分析及现场的状况来看,是第②种情况造成柴油机冷却系统缺水。
(3)柴油机第一次跳闸时,检查地面已有少许暗色液体且柴油机内冷却水位较接班时有下降,说明此次柴油机跳机已有故障引起的跳闸。由于值班员根据以往经验初步怀疑冷却水连接套管有漏,但停机状态漏点不明显,因此在补入冷却水后进行第二次试启动,以此来检查漏水点。但是在第二次跳闸后,故障特征已是很明显,仍然进行第三次启动,为此加重柴油机的损坏程度。
(4)柴油机冷却水温度高时轮控系统未发报警,经分析是由于该电接点温度计所装位置比指示用的表位置偏低, 在故障发生时, 管道内局部无水,指示表指示95℃,而电接点温度计所在位置盘管道可能还有水,造成控制系统不报警。
3、防范措施
(1)检修对所辖设备加强日常的巡检、维护,确保在运设备无安全隐患。
(2)运行加强管理,规范操作,对于运行规程及操作卡、起机检查卡内的要求,必须严格执行,不达到要求严禁起机。
(3)运行加强事故处理规范,在主设备发生故障跳闸后,没有确认引起故障跳闸的原因消除之前,严禁再次启动。
(4)再次重申运行设备调度纪律,对于主设备的停运,当班值长可以不用申请直接执行,而对于跳闸后且原因不明,需重新启动的,则必须报请总工同意后方可再次启动。
(5)针对此次事件中存在的问题(启动过程中未记录相关参数,出现跳闸现象未查清楚之前再次启动,检查处理程序、权限不符合规范等问题)运行部制定相关反措。
(6)运行部制定现场事故处理原则,要求制定值班员在现场发生异常时,应汇报的内容,什么情况下单元长、值长到现场处理及汇报程序。
(7)设备存在一些小缺陷,属于运行力所能及的缺陷,运行可以自行处理;而对于可能影响的机组安全运行的且运行无法应急处理的缺陷,可立即通知检修到场处理。
(8)运行部在晚上进行水洗时,应合理调配已停机的值班人员,协助在运机组搞好生产。
(9)在设备出现异常时,以处理设备异常为主,不必应怕耽误机组并网而抢时间,放弃安全。
(10)运行部针对现有膨胀水箱放置位置情况,在水箱液位计上做最低水位标志,明确柴油机运行极低限水位要求。
(11)热控检修提供一套MR VI的报警组成的文本图纸,供运行使用。
(12)安全技术部针对此次事件故障分析过程,反思事故调查中程序、手段、方式及方法,是否需要加以改进。