电厂#5机切轻油三通阀未到位紧急停机事件分析报告
1、事件经过
(1)2月24日早上机组并网后,#5机戊值值班员在轻油向重油切换时,发现三通阀不动作(原因为轻油压力低闭锁),值班员就改为手动操作将三通阀切至重油位,并在交班记录上交代“手动操作轻重油三通阀至重油位”。
(2)2月24日23:21时,乙值值班员开始发切轻油指令。23:29时,Mark VI重油画面三通阀给定显示0%(全轻油位),即联系重油值班员停重油泵。
(3)23:32时,#5机发“燃油截止阀前压力低”报警,现场检查三通阀在重油位,管线有抽空声音,值班员手动紧停#5机。
(4)停机后仔细检查三通阀手轮限制在100%重油位,松开手轮,自动切到轻油位。对三通阀进行静态试验:打开三通阀的控制气源旁路手阀,三通阀切换到重油位;关闭三通阀的控制气源旁路手阀,三通阀切换到轻油位,三通阀动作正常。
(5)23:40时,#5机冲油一次,全面检查#5机恢复备用。
2、原因分析
(1)运行戊值值班员在当日机组并网后切重油时,由于轻油压力波动,闭锁机组切重油,其改用手动进行切换。切换到重油位置后,未将三通阀手轮恢复到原始位置(让三通阀的阀芯可以自由动作)。
(2)中班运行乙值值班员在切轻油的过程中,切换指令发出后,由于三通阀的手轮在重油位置,造成三通阀阀芯无法下移(切向轻油位)。值班员误将Mark VI上三通阀的给定值当成阀位反馈值,又未到现场检查三通阀的实际位置,就认为已切到轻油位,通知重油车间停重油泵,造成机组断油抽空,被迫紧急停机。
3、防范措施
(1)运行值班员要加强业务知识学习,特别是针对各自管辖的设备相关知识和操作方面的学习。
(2)认真执行交接班制度,做到交接时设备运行状态清晰,本次事件中,运行戊值在交班记录上已交代“手动操作轻重油三通阀至重油位”,但是中班值班员根本不知道三通阀的实际状态,造成回切轻油时没有及时将手轮回位。
(3)规范运行交接班日志的书写。本次事件发生后,交接班记录中没有交代该阀的实际状况及怎样恢复的情况。
(4)加强巡检管理,提高巡检质量。本次事件中,三通阀切到手动位置,而整个中班巡检过程中均未发现,如果我们巡检仔细些,就可以及时发现,避免本次事件的发生。