电厂#4机EH油漏泄停机处理事件分析报告
1、事件经过
(1)2006年8月26日11:10时,运行人员在DCS上发现EH油位454mm较低(日常EH正常油位在471mm左右),立即现场检查;11:12时,DCS画面出现“EH油液位低”报警信号,此时液位显示441mm;11:13时,现场发现AST油压力表总管路接头向外喷油,及时通知检修人员。
(2)检修人员赶到#4机AST漏点现场,发现喷油量较大,运行期间无法处理,通知值长停机处理。经中调同意,11:34时#4机解列,燃机负荷维持40MW运行。
(3)停机后,热控及机务人员紧急更换了接头垫片,12:05时处理完毕。12:29时,#4机组并列。12:40时,机组满负荷运行。
2、原因分析
(1)此接头垫片材质不符合要求,长期运行垫片发生老化,使接头松动,高压EH油发生漏泄。
(2)检修部门定期维护不到位,从建厂到事件发生,没有对EH油系统进行定期检查和维护,垫片材质老化没能及时发现。
3、防范措施
(1)热控专业对EH油系统的各接头进行普查,查出有多少接头,然后报计划购买铜质垫片。铜质垫片购买回来后,利用停机机会进行更换。
(2)在铜质垫片购买回来之前,热控人员和机务人员定期对各接头进行松动检查,及时对松动的接头进行紧固。
(3)运行人员加强对EH油系统进行周密的检查,提早发现问题,及时通知检修人员进行处理。
(4)现电厂顶轴油、EH油等油系统漏点较多,机务和热控应列好计划,定期进行检修和维护,确保各种油系统稳定运行。
(5)各相关专业举一反三,吸取这次事件教训,对电厂高压、高温、油系统进行定期检查、定期维护、定期检修,避免因对漏点的疏忽治理,造成各类事件的发生。
(6)运行和检修部门必须严格认真执行定期工作制度,高质量地完成定期工作制度中的各项的要求,通过定期工作,及时发现并解决设备存在的隐患。