电厂#1机排烟分散度高跳机事件分析报告
1、事件经过
(1)9月3日午时,天降中雨,没有闪电,#1机重油带基本负荷运行。
(2)12:22:49.48,#1机MarkV发“燃烧故障”报警。12:22:57.593,发“回油温度高”报警,瞬间复归。12:22:57.593,发“轴承回油温度高”报警,瞬间复归。12:23:36.593,发“排烟分散度高跳机”报警,重油状态下跳机。
(3)12:35时,惰走结束投入盘车,值班人员通知重油车间打开回油阀,接着打开十四个排放阀、十四个排放阀的总阀、去污油池的手阀。待积存在喷嘴前油管路中的残油油流减少时,打开了回重油车间的一次阀和二次阀,此时发现已经油已溢出回油池。
(4)13:20时,热控根据跳闸记录对TTXD_18热电偶进行检查无异常,为安全起见,将TTXD_18与TTXD_21并接,15:50时将TTXD_18从MARKV引出用数显仪表显示进行监控。
(5)16:24时,#1机发启动令起机;16:39时,#1机并网。本次故障历时4.01小时。
(6)机组重新投入运行后,TTXD_18热电偶温度高未再次出现,并一直显示与其他各点相同。
2、原因分析
(1)就地检查TTXD_18并无进水,因此可以排除下雨接线盒进水导致信号线短路误报的因素,且当日并未出现闪电,也可以排除雷击的影响。
(2)排烟温度测点TTXD_18跃变时其他测点温度没有明显变化,且从后来TTXD_18数显一直正常,并没有出现大幅突变或持续超限的情况看,接线回路应为完整通路。引起“燃烧故障”、“排烟分散度高跳机”两报警的TTXD_18测点温度突升应为干扰引起。
(3)跳机前“回油温度高”、“轴承回油温度高”报警且瞬间复归,从目前情况分析,应是信号干扰造成。
(4)由于MarkV到500CQ盘之间连接线没有屏蔽层,且机头控制小间内有MCC动力电缆存在,存在动力电缆干扰信号电缆的条件。
(5)从跳闸参数时间序列记录来看,TTXD_18测点由528℃跃变至604℃,并在586℃~631℃波动约1分钟左右直至跳机。当时第三高温差动作,另外TTXD1-10=526℃与次低点TTXD1-11=531℃物理位置相邻,启动燃烧分散度跳机条件。
(6)本次跳闸符合GE公司设计程序,但该程序对于单测点故障情况的要求略显不足(#7机已经修改程序,单点温度超过700℃视为热电偶故障,自动剔除,不参与控制)。就#1机目前的观察情况看,TTXD1-10与TTXD1-11大部分时间是物理位置相邻的,且温度为最低、次低两点,一旦有单点温度突升故障就会启动燃烧分散度遮断,可能会造成机组误跳闸。
(7)运行值班人员对1#机运行操作、判断缺乏经验,误认为回油管内没有静压,在回重油车间一、二次阀开启状态下,开启去污油池手阀并离开,造成溢油。
3、防范措施
(1)检查信号测量线屏蔽层单点接地情况。
(2)对能够产生遮断的信号线采用屏蔽电源线,且接头部位的连接要特别加以注意。
(3)密切观察排烟温度信号,加强跟踪。
(4)热控人员和GE公司技术人员进行沟通,了解是否有最新程序来弥补上述单点温度高造成机组误跳闸的程序,以此对电厂进行修改。
(5)运行部制定反措(操作卡),以防止冲油发生溢油事件。同时对于新转岗人员加强培训和教育,传授经验。