电厂#10机伺服阀故障事件分析报告
1、事件经过
(1)10月26日,#10机出现在基本负荷的情况下,机组负荷波动。机组选预选负荷,负荷波动范围减小,波动周期增长,机组在基本负荷的情况下手动设定FSR的值,负荷稳定,未出现波动。根据情况判断为伺服阀故障。
(2)10月27日凌晨6:00时,运行许可工作票“R20061025”开工(工作内容为更换#10机伺服阀65FP),7:40时工作结束,检修部人员更换了燃油伺服阀65FP,并做传动试验,阀门开关正常。此伺服阀为从仓库领取的新伺服阀,更换前测量三个伺服线圈的直阻分别是1.03kΩ、1.03kΩ、1.03kΩ。
(3)8:00时,机组起机,点火燃油流量达到1.8kg/s,机组熄火遮断;8:22时,再次点火起机,点着火1分钟后机组熄火遮断。热控人员检查伺服阀接线正确,在MARKV盘内测量各线圈直阻分别是1.08kΩ、1.08kΩ、1.08kΩ,绝缘均大于20MΩ。做传动试验,发现阀门动作方向与实际设定方向相反,分别用三个线圈单独做试验,阀门动作方向与实际设定方向均相反,怀疑伺服阀的极性生产时做反了,调换极性做传动试验,阀门只能单向动作。测量伺服阀线圈直阻,一个为1.03kΩ,一个开路,一个直阻不稳定,并存在线间短路现象,确定为新伺服阀存在问题。
(4)10:03时,更换好燃油伺服阀,测量其三个伺服线圈的直阻分别是1.03kΩ、1.03kΩ、1.03kΩ,绝缘均大于20MΩ,做传动试验正常。投入盘车,机组再次起机正常,未出现火焰闪烁现象。
2、原因分析
此次事件中第一次是由于燃油伺服阀坏,导致负荷波动;第二次起机不成功是由于更换的新伺服阀存在质量问题,在通电后伺服阀线圈出现故障引起工作不稳定。
3、防范措施
(1)此种伺服阀是进口的MOOG伺服阀,在多年的使用过程中,工作还是比较稳定的,未出现过上述现象,这次应该说是极其偶然的。在以后的工作中,检修部门要吸取教训,不能过分相信新的进口备件,在新安装伺服阀以后,条件成熟的情况下,应该对三个线圈分别进行传动试验,尽可能的提前发现此类问题。
(2)检修部应对现有伺服阀,特别是与这个同批次进厂的新件进行全面检测。