电厂#1燃机运行中跳闸事件分析报告
1、事件经过
(1)2007年5月13日03:33时,#1机运行中突然跳闸,有功负荷从102.66MW降至0MW,MAKV发出“燃油压力开关动作”、“燃油压力低”、“燃油压力低跳机”信号。运行人员立即快速减#2机有功负荷,3:34时将#2机解列。
(2)运行值班员现场检查未见异常,声音无异音,遂打开两个多口排放阀、燃油回污油池手动阀,对燃机充油。在充油过程中观察双联滤、高压油滤、主燃油泵排气口排油颜色,显示为黄褐色,恢复强制的信号。
(3)检修机务人员对重油滤、双联滤、Y型滤检查未发现问题,更换了燃油滤;控制人员对控制系统通道进行检查,校验压力开关也未发现问题。
(4)将燃油流量计进行旁路,对相关数据采集,并将压力开关跳机时间由5秒延长到10秒后,#1机于06:44时并网,#2机于07:22时并入系统。
2、原因分析
虽经一系列检查,但没有查出确切的原因。现将燃油流量计进行旁路,对相关数据采集,并将压力开关跳机时间由5秒延长到10秒,进一步观察,查找原因。
3、防范措施
(1)将燃油流量计进行旁路,检查是否由于流量计卡塞所致。
(2)对燃油压力等相关数据采集,观察油压的变化。
(3)将燃油压力开关跳机时间由5秒延长到10秒,躲开油压的瞬间波动。
(4)在此情况下,运行部做好事故预想,值班员在机头值班观察,集中注意力,听到有抽空的声音,立即作打闸停机处理。