电厂#10机突然跳机事件分析报告

1、事件经过
(1)8月10日,#10机正常运行。3:59时,#10机运行中突然跳机,查MarkV有如下报警:“发电机差动闭锁遮断”、“发电机开关跳闸”、“发电机内有液体”、“区域1火灾”、“区域2火灾”等大量报警信号,当发电机转速至0时,顶轴油泵不能启动;4:04时,#11机快速减负荷停机,接着通知供热部启动小锅炉,且报告供电局调度和大鹏站,同时通知检修进厂处理。
(2)4:50时,检修到场检查发现MarkV盘PD电源板上J12A保险熔断,立即更换该保险,接着测量MarkV盘电源电压+66V、-64V正常,强制MarkV盘内所有电磁阀动作,电源电压正常,用摇表测量QD机所有电磁阀的绝缘均大于50兆欧、33CB-1/2/3/4绝缘也大于50兆欧。
(3)经过反复检查分析,判断33CB电磁阀故障的可能性最大,进一步检查33CB电磁阀,发现33CB-3绝缘为0,而就地测量其绝缘值又大于50兆欧,说明故障点的复杂,其它三个电磁阀绝缘均正常。
(4)在检查过程中而MarkV电源电压突然发生变化,+130V,-0V,于是拆除QD机所有电磁阀,测量回路绝缘,发现20CCF电磁阀回路绝缘为0,其它均在50兆欧以上,经总工同意,将20CG接线从MarkV拆除,将33CB-3临时恢复,先保证开机,待机组并网后再拆除33CB-3的接线。
(5)7:30时开始高盘,8:00时转自动,8:05时选“FIRE”模式启动,机组未能发点火令,速比阀后压力FPG2为0,经查发现重油吹扫逻辑L86PUR为1,使得点火令L2TVX1为0,强制L86PUR为0,对速比阀进行静态试验正常。
(6)8:40时,机组选“FIRE”模式再次启动,而启动过程中MarkV通讯出现故障,显示画面参数为黑色,经查发现C机和R机有故障信息,清除故障信息后,MarkV显示正常。
(7)8:45时,机组选“FIRE”模式启动,8:55时点火正常,8:56时MarkV发“P2压力高遮断”报警,经查当转速升至26%时,P2压力达到3.74bar,引起跳机步,经总工同意,将暖机FSRGAS-WU由12%调至10%。
(8)9:31时,机组选自动再次启动,点火、升速正常。9:59时,#10机才并网。整个故障历时6小时。
2、原因分析
(1)此次故障的直接原因是:MarkV盘PD电源板上J12A保险熔断引起保护误动跳机和顶轴油泵不能启动。
(2)MarkV盘工作电源正、负同时接地造成PD电源板上J12A保险熔断,33CB-3、4回路存在直流“正”接地,20CF轴承烧坏、卡涩导致直流“负”接地。
(3)跳机后第一次点火失败,是由于机组在重油条件下跳机,将自动执行清吹程序,而此部分元件就地已经拆除,使得重油清吹停止逻辑不能为为1,从而L86PUR始终为1。
(4)第二次启动通讯故障,初步分析为HMI同时打开的文件比较多,控制器处理能力较低引起瞬间故障。
(5)第三次启动失败是由于点火时的燃料量比正常暖机的燃料量大很多,燃机升速较快,速比阀后压力上升也较快直至达到保护定值以上跳机。
3、防范措施
(1)加强对直流系统接地故障的排查和监控,采用先进仪器进行诊断,将故障点及时予以消除。特别是对户外端子箱防潮、防水密封性重点检查。
(2)既然吹扫的现场控制元件已拆除,则取消#10重油状态下跳机自动进行吹扫程序。
(3)机组正常运行和故障处理时,HMI同时打开的文件数量不能超过5个。
(4)年度检修时先在#1机上进行20CF的改造试验,若改造成功再推广至#10机。