电厂#1燃机点火失败晚并列事件分析报告
1、事件经过
(1)2007年9月24日6:40时,#1机发启机令准备正常启动。6:47时点火失败,当时各相关参数是FSR:19.3%,FQLM1:0.27kg/s,TNH:12.4%。点火失败后#1机转入高盘,运行人员检查排气温度无变化,燃油和雾化空气系统正常,检查点火器外观、插入位且活动正常,轻油温度24.6℃,FDL1:8.9bar,对轻油滤放气,无气放出。
(2)6:58时,确认点火失败排放阀无油流出,转入自动程序再次点火,点火时FSR:19.3%,FQML1:0.56kg/s,TNH:22%,主燃油泵声音正常,喷嘴前压力10bar,伺服阀动作正常,辅助雾化空气泵运行正常,但是点火再次失败,机组转入高盘。对轻油滤、双联滤及主油泵再次充油排气。
(3)相关专业及检修人员到厂后,首先检查点火器,同时加装雾化空气压力表。检查#1点火器时,发现#1点火器电缆接头已断裂,立即更换了点火器电缆,试验点火器点火正常。9:15时,#1机组并网运行,造成晚并列1小时15分。
2、原因分析
点火器电缆接头断裂是此次点火失败事件的主要原因。
在8月28日发生点火失败时,就发现#1点火器电缆接头断裂,当时为了及时启动机组,将其临时处理,但过后没有将其及时更换,致使再次发生点火失败事件,是这次事件的次要原因。
3、防范措施
(1)立即更换#1燃机#1点火器电缆;同时,利用停机的机会对#3机组的点火器电缆进行检查,做好记录。
(2)检修部负责将拆下的电缆,包括以前拆下的电缆进行修复,尽快将其恢复到能使用状态。
(3)检修部制定出检查记录表,每次小修时,对燃机点火器及电缆进行检查,做好检查记录。
(4)运行部完善各种事故报告内容,每次发生事故,将事故时机组的参数、保护、自动装置动作信号等数据进行打印以及事故处理结果、机组解并列时间一并上交到安技部。