电厂#1机因负荷大幅波动造成超温跳闸事件分析报告
1、事件经过
(1)1月8日,电厂计划在9日安排本机燃烧LNG燃料,为此检修利用机组停机时间进行了以下相关工作:
①机务专业:复装燃油清吹软管及单向阀,检查清理VA18-1,LNG喷嘴法兰、螺丝检查及紧固,#10~11、#11~12、#12~13联焰管更换密封,喷嘴前排油三通漏油处理,#1机放散阀.速断阀活动性试验正常。
②热控专业:
序号
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系统
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项 目
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检查结果
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1
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气体燃料系统
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做速比阀行程试验,严密性试验
做控制阀行程试验,严密性试验
检查MKV盘信号FPG2、FGUP显示是否正确
做20VG-1电磁阀传动试验
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速比阀、控制阀静态正常。速比阀严密性试验三分钟FPG2由-0.03为0.10bar,合格。控制阀严密性试验三分钟FPG2由20.09bar下降为20.03bar,合格。传动正常。
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2
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气体燃料前置站
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检查MKV盘信号L71GS2H、L71GS1H、L71GS12BHH、L71GS12AHH、L71GS13HH、L71GS2H、L71GS22BHH、、L71GS22AHH、L71GS23HH、GSD1、GSD2、FPG3、FTG、JRT1、JRT2、JRT3显示是否正确。
做速断阀和放散阀动作试验。
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前置站所有MARK V信号正常。其中FTG开机时为17度,低于报警值,强制L26GLX为1开机。速断阀和放散阀动作试验正常。速断阀关为2.5秒,放散阀开为2秒。
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3
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雾化空气系统
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1.做雾化空气旁路电磁阀传动试验。
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20AA传动试验正常。
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4
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气体燃料跳闸油系统
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检查MKV盘信号L63HG1L、L63HG2L、L63HG3L显示是否正常。
做气体燃料跳闸电磁阀传动试验。
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开关反馈正常。
20FG传动正常。
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5
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液体燃料清吹系统
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检查MKV盘信号L63PL21O显示是否正确。
做电磁阀20PL试验
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开关状态显示正常。20PL传动正常。控制气源上针阀堵塞,清理后正常。
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6
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危险气体检测系统
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1.做危险气体检测系统送电试验
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气体燃料盘送电正常。轮机间通道全部抑制。
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(2)检修相关工作结束,机组在LNG状态下起机:
7:05时,#1机AUTO位,GAS模式发启动令,A、B段燃气检漏程序通过,试验正常;
7:16时,机组点火,齐着,TNH=12.21%,FPG2=1.81bar;
7:27时,机组空载满速,FPG2=18.47bar;
7:28时,机组并网,预选25MW运行时负荷在18~30MW之间波动,FPG2在17.8~18.8bar波动,FPG1压力稳定在22.8bar左右;
8:43时,请示总工同意后,机组逐渐带至BASE LOAD,DWATT在89~116MW波动,FSR2在48~60%波动,FPG2在18.06~19.04bar波动,液压油压98bar稳定;
8:43:40时,机组发出“超温跳闸”,机组遮断,查最高排烟温度567℃,机组正常惰走至盘车投入后,转CRANK方式冷拖。
(3)机组跳闸后,为了保证机组能尽快恢复并网运行,决定进行气转油相关切换操作,机组改为燃烧燃油状态进行起机:
9:30时,#1机选轻油模式,发启动令;
9:39:14时,点火CD(1")AB,TNH=12.26%;
9:50:23时,#1机并网。
10:22时,#1根据排烟黑度逐渐带至BASE LOAD,FSR=66.85%,DWATT=97MW,TTXM=539℃,TTXSP1=34.1℃,FAL=-1.9%,雾化空气压力18.8bar,液压油压力98bar。
13:07时,接令切重油到位,整个燃油状态下启动过程无异常。
2、原因分析
(1)从负荷波动情况来看,初步怀疑MARKV伺服系统故障,造成控制阀,速比阀调节不稳定所致。
(2)在烧气前已经对控制阀和速比阀的做了静态检查,检查结果见上述文中表格,从数据分析是满足静态行程试验的要求的。
(3)控制阀或速比阀在LNG工作压力下出现部分卡涩。
(4)1月9日停机后,再次对控制阀和速比阀的做了静态试验,根据试验数据看出,控制阀和速比阀在静态状态试验是正常的,其本次的控制阀不稳应是动态瞬间的,这有待于下次燃烧LNG时再进一步验证。
3、防范措施
(1)加强对控制.速比阀的伺服阀的定检和试验,规定在机组烧油期间,热控分部每间隔10天利用机组停机时间进行速比阀和控制阀的活动性试验,应反复多次开关,并应在多个行程位(0、25%、50%、75%、100%)停留;反之,在机组燃烧LNG时,对燃油系统旁通阀亦做上述工作。
(2)机组烧油时间超过1个月,改换燃烧LNG时,则将燃气系统的伺服阀更换为新备件(或新冲洗件),反之燃油系统期间。
(3)在更换燃油伺服阀或速比阀伺服阀,控制阀伺服阀后应对液压油系统进行充分排气(可利用拆解管接头方式排气)。
(4)控制系统的液压油滤网应严格检查,发现脏污及时更换。