电厂#1机紧急停机事件分析报告
1、事件经过
(1)2005年6月16日,燃机检修人员巡视检查发现#1燃机水平烟道膨胀节右上角破损造成漏烟严重,用钢板对漏孔进行了封堵,用保温棉和石棉瓦将88VG-1通风电机围起来,维持机组运行,准备正常停机后再彻底处理。
(2)6月17日,封堵漏孔处的钢板被烟气吹开,漏孔增大到3米左右,燃机检修人员立即填加石棉瓦进一步将88VG-1进行围挡。但漏泄烟温高达200多度,8时35分#1燃机发出“88VG-2风扇故障”信号,同时切换到88VG-1运行,8时59分,88VG-1跳闸。
(3)6月17日9时18分,经省调批准,#2、#1机组相继与系统解列。
(4)停机后,燃机检修人员对非金属膨胀节解体检查,发现此膨胀节蒙皮设计为单层,运行一段时间后被风化,产生穿孔而漏烟,高温烟气使穿孔越来越大,最后穿孔开裂。此膨胀节已不能再用,进行了全部更换;电气检修人员更换了两台电机电缆,并更换88VG-1电机的轴承和88VG-2电机的风扇叶。
2、原因分析
(1)金属膨胀节产品质量不过关。
(2)结构设计不合理,蒙皮设计为单层,受力能力小。
3、责任分析
(1)88VG-1曾多次发生过流跳闸,没引起检修人员的足够重视,后来领导要求彻底检查后,才发现非金属膨胀节由一小裂口。检修人员对设备定期工作不及时,设备存在问题不能及时发现,对此次被迫停机事件负有一定的责任。
(2)运行人员对设备缺陷的判断不到位,88VG-1经常过载跳闸,没有认真确认到底是什么原因,对膨胀节损坏的情况不去跟踪检查,对事态的发展不清。设备定期工作不规范,设备存在问题不能及时发现,对这次被迫停机事件同样负有一定的责任。
4、防范措施
(1)有关燃机、锅炉、汽机所有电缆管线经过高温区部位的进行加固,并做好保温,燃机轮机内、排气室的电缆槽盒均要做好保温,包括底部电缆管线。
(2)运、检两单位人员必须做好设备的定期轮换、试验工作,及时发现问题及时处理。运行要制定出各设备定期轮换、试验记录,规定出到时该做什么轮换和试验,使定期工作达到规范化。
(3)运、检人员要加强设备巡回检查的质量,检修人员要根据设备缺陷管理规定做好消缺工作,对无法及时处理的设备缺陷(如须停机或等备件处理)检修做好防范措施,运行人员要做好跟踪检查工作(每班至少检查两次,并做好记录),掌握设备缺陷的发展态势,做到心中有数,以便在发生问题时,能达到及时准确地进行处理。
(4)针对各种情况和故障事件所制定的反措,运、检人员应及时去落实,各级管理人员也要做好对落实情况的监督和检查工作。