电厂#10炉HP主汽管热偶套管断裂事件分析报告

1、事件经过
(1)3月1日上午,运行人员在巡检中发现#10炉HP过热器出口热偶备用套管堵头螺牙处有轻微漏汽,即发了缺陷单通知检修检查。当天,检修人员到现场查看,发现在用及备用套管(相隔约40cm)均漏汽。由于#10机在2日、3日均连续运行,检修部未能安排该缺陷的处理。
(2)4日零点班,#10机停运。检修部安排人员处理该缺陷。在#10转冷炉后于4:45时办理工作票,检修开工。
(3)5:30时,经检修人员割下热偶套管发现:备用套管的主汽管内管段在缩口过渡处已断裂,脱落在主汽系统内;在用套管的缩口过渡处有约为1/3周长的肉眼可视裂纹。检修工作负责人随即将检查情况汇报了部长,要求联系相关专业人员共同检查。
(4)7:50时,在用套管更换完毕,备用套管则进行了封堵。此后对锅炉、汽机的主蒸汽管道进行检查,查找脱落的热偶套管。
(5)经采取多种检查方法,终于在17:30时利用射线探测到所断套管在从HP主汽管上引出的#10炉对外供汽管路的水平弯管内。因该管路尚未投运,不影响主汽系统的安全运行,为了使#10炉能够尽快投入运行,暂未取出该脱落套管(已作了标记)。
2、原因分析
(1)经查#10炉这次已断裂和有裂缝的二套管失效部位特征:无明显塑性变形,断裂、开裂部位均在构件根部、近焊缝(6~7mm)的大小变径过渡尖口上。初步判断是构件的应力分布处理不合理造成,具体为疲劳失效,部位在应力最大区段的应力集中线上。
(2)前年#1炉同样部位的同样套管已断裂过(也进入蒸汽管内),当时将该情况通报了杭锅,答复为该构件为行业标准件,出现断裂属产品质量问题,为个别现象,在允许范围之内。所以当时没有作进一步的详细分析和落实相关反措。
3、防范措施
(1)检修部负责检查全厂杭锅产配9E炉所有高、低压主汽管上该类套管,全部拆下进行着色和射线探伤。现#3、#10炉已完成,未见异常,#1炉正待安排进行。
(2)检修部负责将#10炉已有裂纹的套管送权威专业机构进行综合分析,要求尽快提出分析报告。
(3)现库房已向杭锅订购的10根同样套管停止使用,待分析结论和有杭锅的明确说法后再作处理。
(4)检修部速订购目前各火电厂机、炉通用的可拆卸(螺口)的锥体型热偶套管,并分批进行更换。
(5)明确今后机、炉主汽管道上的热偶套管的定检周期(每年一次)、检查办法(着色和射线探伤)和标准(无裂纹)。
(6)因我公司有多台杭锅产配9E炉,为防止此类事情的发生(代价很大),及时把此故障情况及相关分析报告上报公司,转发各下属电厂。
(7)今后本厂所有锅炉、压力容器及压力管道部件,尤其是高温部件的提前失效,要进行结构、材质分析,找出确切原因,落实具体防范措施。
(8)由生产管理部组织相关技术人员制定主汽管内遗留套管的处理方案,在供热系统调试前取出。