1000t 重油罐突沸跑油重大事故
【事故概况、经过】
某年,某炼油厂炼制大庆原油,减压塔底重油经换热、冷却后,送入1000 t 重油罐。当时温度-15℃左右,重油作为商品油出厂,冷后温度控制在(65~80)℃,便于运输和热进料,生产沥青或焦化。由于管理不当,重油罐内温度近100℃,加上冷却器漏泄重油中进水,引起水汽化,1000多吨重油由于突沸,几乎全部跑掉,这是一起全国罕见的重大跑油事故。
【事故原因分析】
该厂常减压车间为了节能,以热进料送到氧化沥青、焦化等装置,将重油冷后控制在80℃左右。当时炼制的是大庆原油,本身重油就多,而重油换热器又坏了1组,这就增大了冷却器的负荷,重油冷后温度上升到90℃以上,致使重油罐的温度也上升到90℃以上(接近水沸点)。同时发生了重油冷却器内管涨口泄漏,大量水进入重油内,一并进入重油罐。当油温度达到水沸点时,重油突沸,强大的油气从罐顶人孔喷射至罐外,直到罐内油全部跑光为止。
这是一起管理松驰的重大责任事故。
【对策措施】
重油为热进料,冷却温度控制高些,就应不经油罐直接进加工装置。重油进油罐,油温必须严格监控,在小于80℃以下;同时要绝对保证冷却器不能泄漏,严防重油进水,当时恰恰重油罐温度和冷却器漏泄两个重要条件都没有管理好,才造成了重油突沸重大跑油事故。如果重油罐油温能控制在80℃以下,冷却器绝对不泄漏。两个条件,能保证有一个控制好,或发现重油罐油温上升到90℃以上,能及时换罐,也可以避免此次事故的发生。
如果炼厂的重油罐油温、油液面采取远距离实时安全监控报警,就不会发生此类事故。