井漏卡钻故障报告

一、基本情况
该井是一口Φ139.7mm套管开窗侧钻井,开窗井深1635m,设计钻井液密度1.15 g/cm3。钻至2331.86m,井斜22.3度,最大位移158m,地层:沙三下,钻井液密度1.65g/cm3、粘度108s。
二、故障经过
胡7-侧277井采用Φ118mm钻头钻至2186m,出现油气显示,密度由1.35 g/cm3逐步提高到1.60 g/cm3未能压稳,边加重边钻进至2331.86m,钻井液密度提至1.65 g/cm3发生井漏,泥浆只进不出,钻具卡死,且钻具水眼堵死,套压升至7MPa。
三、处理经过
1、为了压井,强行将钻具倒开。
2、使用密度1.82 g/cm3的钻井液压井后,关井等采油厂注水井泄压。关井套压升至6MPa,立压3MPa。
3、改变流程节流放喷,6天时间累计拉油300方,压力降低。
4、因放油井壁遭破坏,下部钻具卡死无法处理。
5、填井侧钻。损失时间:22d12h。
四、故障原因分析
1、有圈闭压力,出油对钻井液污染严重,流动性差,没有及时调整钻井液性能。
2、井漏后稠油堵塞了钻具水眼,不能建立循环,无法进行注入解卡剂和压井、堵漏作业。
3、采油后井壁破坏更为严重,造成钻具卡死。
五、故障教训
1、出现油气侵,应及时调整泥浆性能。
2、修井在施工过程中,遇到出水和油气侵情况下,地层抗破能力满足不了使用密度要求,应起至窗口停注泄压。
3、加强邻井情况调研,对注水井提前停住泄压。