井塌卡钻故障

一、基本情况
该井是水平井,设计井深3556m,钻井液密度1.20 g/cm3,造斜点2400m,井身结构为:Φ311.2mm*410m+Φ215.9mm*3556m。钻至井深2759m,井斜:77.5度,位移261m,地层:延长组,使用低固相聚合物钻井液,钻井液密度1.15 g/cm3、粘度40s。
二、故障经过
定向钻进至2755m,振动筛处出现掉块现象,继续钻进至井深2759.8m钻完方入,上提时有遇卡现象,划眼循环处理钻井液,划第二遍时遇阻蹩泵,开泵泵压上升至20MPa不回。上提下放无效转动转盘无果,井壁失稳垮塌卡钻。在活动钻具过程中钻具倒转,将钻具倒开。落鱼钻具:Φ216mmPDC钻头+Φ165mm螺杆+转换接头+定向接头+Φ127mm无磁承压钻杆*1根+Φ127mm加重钻杆*3根,落鱼长度47.09m,鱼头位置2694.5m。
三、处理经过
1、 下入Φ216mm钻头通井至井深2628.71m处遇阻,循环处理钻井液,划眼至鱼头,循环打封闭后起钻。
2、安全接头+超级震击器,对扣成功,震击59次,未能解卡。
3、填井侧钻,损失时间:7d19h
四、故障原因分析
1、钻井液密度低,设计密度1.20 g/cm3,实际只有1.15 g/cm3,液柱压力无法支撑井壁,造成垮塌。
2、卡钻时失水达到5ml.对于水敏性的泥页岩造成坍塌,泥浆体系(聚合物)防塌能力不强。
3、地层复杂,碳质泥岩和油页岩胶结较差,在循环处理钻井液的过程中发生垮塌卡钻。
4、在活动钻具时未控制好转盘,将钻具倒开。
五、故障教训
1、井下情况认识不足,分析不透,没有正确评估井下复杂情况。
2、出现异常情况时,应及时起钻至安全井段。调整处理钻井液并制定预防措施,再钻进。
3、操作人员操作不熟练,造成钻具倒开,下一步要加强技能培训。
4、针对该区块碳质泥岩和油页岩易垮塌问题,选用强抑制防塌钻井液体系。