验收管理缺位,设备损坏跳机
【简述】2010年07月26日,某电厂2号机组检查发现润滑油冷油器六通阀上端盖螺栓全部脱落,润滑油大量喷出。09点37分58秒 ,润滑油压低保护动作汽轮机跳闸,大联锁保护动作,发电机跳闸。
【事故经过】2010年07月26日09点37分,2号机组负荷177MW,主汽压力12.19MPa,主汽温度532℃,主油箱油位-39mm。主机润滑油压突降至0.03 Mpa ,主机交、直流润滑油泵同时联启,润滑油压升至0.093MPa。检查发现润滑油冷油器六通阀上端盖螺栓全部脱落,润滑油大量喷出。09点37分58秒,润滑油压低保护动作汽轮机跳闸,大联锁保护动作,发电机跳闸。09点39分,汽轮机转速降至2470rpm,各瓦振、瓦温表计均显示最大值。09点41分,汽轮机转速降至0rpm。盘车无法投入。09点43分,空氢侧直流密封油泵联动,油氢压差下降到28KPa, 氢压0.30MPa。09点44分,发电机氢压开始下降。09点49分发电机氢压降至0.08MPa,就地发现发电机漏氢着火。立即向发电机内充CO2,排氢置换,于10点整将着火扑灭。
10点03分,公司组织对整个事故现场进行保护,并对现场做好防火措施。同时,立即对零米积油进行清理。13点20分,将现场积油全部清理完毕。13点30分,立即成立事故调查处理领导小组,并召开事故调查组第一次会议。经检查发现,事故造成汽轮发电机轴瓦磨损、转子弯曲,汽轮机轴封及通流部分碰磨严重。
【事故原因】
1. 润滑油冷油器六通阀是哈尔滨汽轮机厂配套设备,存在严重的质量问题,上端盖紧固螺栓在运行中突然全部脱开,大量润滑油漏泄,是造成此次事故的直接原因。
经检查发现六通阀存在的主要质量问题有:
(1) 切换阀上法兰盖紧固螺栓咬合深度不符合设计标准。
(2) 螺纹有效旋合长度不够。
(3) 上端盖紧固螺栓未按图纸要求安装弹簧垫圈。
2. 润滑油冷油器六通阀到货后没有严格按照技术资料组织检查验收,是造成此次事故的间接原因。
3. 润滑油冷油器六通阀未按《电力建设施工及验收技术规范》规定,在基建安装期间解体检查,是造成此次事故的间接原因。
4. 设备点检和运行巡检及维护检查不到位,未能及时发现设备存在的隐患,是造成此次事故的间接原因。
5. 运行人员未及时手动打闸停机,是造成此次事故的间接原因。
【防范措施】
为深刻吸取事故教训,杜绝类似事故再次发生,调兵山发电公司根据事故暴露的问题,深刻剖析。从思想认识、制度建设、管理机制上对照检查,查找漏洞,制定整改措施:
1. 针对设备质量问题采取的措施:
(1) 将1号机六通阀上下端盖进行了临时加固,近期准备更换,现已制定应急预案,并每天进行重点检查和监视。2号机六通阀已更换完毕。同时对全厂油系统的螺栓、法兰进行全面检查处理。