擅改汽封结构,转子叶片受损

    【简述】2009年02月10日至02月14日,某电厂3号机组(2008年,3号机组完成揭缸提效检修)运行过程中,凝汽器钢管产生泄漏。03月02日,3号机组停备,检查发现凝汽器泄漏的不锈钢管系被异物打坏,捡出异物打光谱鉴定为含铬合金钢材料,揭开低压内上缸进行检查发现,低压 II 转子反向第七级22片叶片不同程度损伤,反六级围带汽封顶部一块脱落,部分叶片有轻微机械损伤,内上缸对应汽封槽拉坏。
    【事故经过】2008年02月25日,因冰灾影响,3号机揭缸提效检修比原定计划提前80天开工,由某公司负责蜂窝汽封的设计、测绘、制造、安装与调整。03月13日,蜂窝汽封到货,在现场开箱验收时,发现低压正反第四、五、六级叶顶汽封块高齿轴向尺寸不符要求,第五、六级叶顶汽封有崩齿现象,低压第四、五、六级叶顶汽封共计12圈不能使用。03月23日23时10分,重新生产的汽封块在全部到货,参加全实缸通流间隙精调后,进行全实缸压胶布验收合格。2008年04月30日,3号机揭缸提效后开机正常,运行稳定,至2009年03月02日机组共启、停8次,运行与启、停期间汽机未发生任何故障。
    2009年02月10日07时00分,按调度要求开机并网。在02月10日至02月14日3号机组运行过程中,发现凝汽器钢管产生泄漏,在运行中对高背压凝汽器进行单流程的查漏堵管处理,期间振动无明显异常,直至2009年3月2日电网调度安排3号机组停机备用,揭高背压凝汽器汽侧人孔门对钢管检查发现,凝汽器泄漏的不锈钢管系被异物打坏,捡出异物打光谱鉴定为含铬合金钢材料。揭开内上缸进行检查,发现低压 II 转子反向第七级22片叶片不同程度损伤,反六级围带汽封顶部一块脱落,部分叶片有轻微机械损伤,内上缸对应汽封槽拉坏。
    04月09日,低压 II 转子在上汽厂整体更换反向第六、七级动叶片修复后回厂。04月20日14时00分,具备开机条件,检修报竣工,因系统无负荷机组一直处于停机备用状态。06月16日07时27分,根据调度安排#3机组并网,运行情况正常。
    【事故原因】
    1. 在电厂验收发现部分汽封不能使用,需重新供货后,汽封生产厂家为赶工期,擅自改变汽封块结构,提供其他型号机组使用的“T”型结构的蜂窝汽封。该“T”型汽封块上的调整螺钉可能有原始缺陷而强度不够,在运行中发生脱落致使蜂窝汽封与叶片围带发生碰磨,是造成此次事故发生的直接原因。
    2. 电厂专业技术人员对汽封生产厂家提供的“T”型结构蜂窝汽封存在隐患的可能性认识能力不够,未能确保设备的零风险,是造成此次事故发生的间接原因。
    【防范措施】
    揭低压 I 、II缸更换正反第六级叶顶围带汽封块为双“T”结构,防止在意外情况发生脱落的可能。