盘车时间过短,转子永久变形

        【简述】2008年03月28日16时30分,某电厂1号机组在运行时,发生6号瓦顶轴油管漏泄,处理未果,请示省调同意,1号机停机消缺。检修结束后热态启动,仍有漏泄,再次停机消缺,消缺结束后机组连续启动两次,振动大,大轴发生弯曲。
        【事故经过】03月28日16时30分,运行人员发现1号机6号瓦顶轴油管漏泄,立即通知检修人员。检修人员到场后,先采取在管外漏点处打卡子方法进行堵漏,结果无效。又采取顶轴油管加堵板方法,没有成功。在处理过程中,主油箱油位开始下降(油箱油位由-28降至-32cm)。为避免断油烧瓦。18时40分,值长请示省调同意后,1号机停机消缺。18时59分,机组打闸停机,惰走时间38分钟。19时37分,转速到0,投入电动盘车,盘车电流43A,偏心40μm,就地晃动度0.03mm(原始值0.025mm),真空83.7kpa。考虑到此缺陷短时间内能处理完,做好再次启动准备,锅炉维持运行,汽机旁路系统运行,机组维持真空。
        停机后,检修对6号瓦顶轴油管封堵,并对漏泄处打临时卡子。20时10分,油管检修工作结束,准备极热态机组启动。
        20时38分,高压内缸上壁温度445.8℃,下壁温度433.7℃,高压外缸上壁温度433℃,下壁温度379℃;中压缸上壁温度501℃,中压缸下壁温度445℃,偏心41μm,就地检查盘车电流42A,晃动度0.025mm,高压缸胀差2.8mm,中压缸胀差-0.50mm,低压缸胀差0.18mm,轴向位移0.24mm。机侧主汽压力6.26MPa,主汽温度480℃,再热压力1.48MPa,再热温度466℃,汽轮机轴承振动保护投入,机组进行热态启动。
        20时40分,机组冲转。20时42分,当机组转速升至280r/min时,检修人员发现顶轴油管打卡子处仍有渗漏现象, 立即打闸停机,惰走时间12分钟。19时54分,转速到0,投入电动盘车,盘车电流43A,偏心40μm,就地晃动度0.03mm,真空85.3kpa,锅炉继续维持运行,汽机旁路和真空系统依然维持运行。
        22时30分,检修更换顶轴油泄漏管段后,1号机组准备进行启动。
        22时50分,高压内缸上壁温度441℃,下壁温度425℃,高压外缸上壁温度431℃,下壁温度392℃;中压缸内上壁温度489.2℃,内下壁温度400℃,机侧主汽温度471℃,再热温度467℃,高压缸胀差2.05mm,中压缸胀差-1.50mm,低压缸胀差-0.80mm,轴向位移0.22mm。偏心45μm,就地检查晃动度0.025mm,盘车电流42A正常。此时中压缸上下温差89.2℃,考虑到等待时间越长,中压缸上下金属温差会越大,为避免中压缸上下壁温差进一步增大,对汽缸造成影响,决定利用机组冲转,控制汽缸温差。
        22时59分,机组第二次冲转,当机组转速1450r/min时(临界转速值1500~1900r/min),1号瓦X/Y轴振动分别为42/49μm,瓦振22μm;2号瓦X/Y轴振动分别为90/82μm,瓦振6.8μm;3号瓦及其它瓦振动较为正常。23时08分,当机组转速升至1984 r/min时,1号瓦X/Y轴振动飞升至143/159.6μm,瓦振96μm;2号瓦X/Y轴振动飞升至299μm(停机后对振动测点检查确认2X轴振测点松动),瓦振46.4μm,3号瓦及其它瓦振动较为正常,立即手动打闸停机(1号、2瓦振动保护逻辑为本瓦任意X/Y轴振达到254μm与盖振达到50μm,机组跳闸)。在机组惰走12分钟,惰走过程中进行听音检查,未发现异常。23时20分,投盘车,盘车电流43A。偏心190μm,就地晃动度0.04 mm,真空83.2kpa。锅炉继续维持运行,汽机旁路和真空系统依然维持运行。
        针对机组发生振动,组织专业人员讨论分析认为,1号机组高压轴封供汽没有投入造成的机组振动增大,立即投入主汽供高压缸前轴封供汽,真空83.2kpa未变。虽偏心指示偏大,但就地晃动度未超过原始值的0.02mm,因此判断偏心测量指示异常,以就地晃动度表为准,准备机组再次启动。