电厂#1机燃油压力低跳机事件分析报告
1、事件经过
(1)2008年11月18日,220kV及厂用电系统标准方式运行,第一套机组满负荷运行,第二套机组备用,重油处理线运行(流量60t),厂用蒸汽系统由小锅炉供给(包括#1燃机前置站重油加热器和处理线重油加热)。
(2)9:57时,重油值班员要求对小锅炉油箱进行补油,燃机值班员请示值长后同意补油,但要求加强联系、缓慢操作补油阀门、以保证#1燃机重油压力稳定(注:补油阀开启前FFU1:5.7bar、FFU2:5.0bar,开启后FFU1:5.6bar、FFU2:4.9bar)。
补了7分钟后,重油值班员要求开大补油阀开度,考虑到重油压力离燃机切轻油及跳机还有较大空间,燃机值班员同意其要求,但是再次强调其操作时一定要缓慢,且开度不能过大。(注:燃机切轻油压力为FFU2:3.5bar,机组跳机压力为主燃油泵入口压力低开关63FL-2:其值为1.8bar)。
(3)10:07:28时,MKV来P332“CRUDE OIL FORWARDING PUMP FAULT”报警,重油泵自动由#2切到#1运行,此时FFU1:3.2bar、FFU2:2.5bar,燃机值班员立即通知重油值班员关小补油阀开度。
10:07:31时,MKV来P312“HEAVY FUEL PRESS LOW”、P416“HEAVY FUEL TEM FAULT-XFERT LOOKOUT”报警,燃机快切轻油,快切轻油成功后机组维持稳定运行。燃机值班员观察FFU1和FFU2压力稳定后立即发指令回切重油。
10:07:49时,MKV来P202“LIQUID FUEL PRESSURELOW”报警,此时FFU2:1.8bar。
10:07:52时,MKV来P274“LOW LIQUID FUEL PRESSURE-TRIP”报警,#1发电机出口开关跳闸,#1燃机跳机熄火,进入惰走状态。
(4)10:08时,因跳机原因明确,值长令燃机值班员检查系统后马上进行冲油操作。
10:09时,汽机值班员报“主蒸汽温度无法维持”,值长令其快速降负荷解列,打闸停机,维持真空等待燃机再启动。
(5)10:18时,#1燃机冲油置换结束,FQL1:18.54%,憋压压力:7.5bar。
10:20时,燃机值班员检查系统正常,值长令在“AUTO”位发启动令。
10:34时,#1燃机重新并网;10:54时,#1燃机切到重油位;10:55时,#2汽机并网。11:13时,#1燃机带至基本负荷。
2、原因分析
(1)故障的起因是重油值班员操作不当,进行补油过快而引起重油压力低,是本次故障的直接原因。以前因小锅炉使用较少,基本都是在停机补油;现在因要多发电,用小锅炉带厂用蒸汽;这样小锅炉的使用时间大大提高,补油频繁;重油值班员对补油操作经验不足,对以往出现的故障学习不够,才造成本次故障的发生。
(2)补油方式上存在问题,电厂油罐出口处有一个补油管道,在机组运行时利用油罐静压补油,可以避免引起机组供油压力波动,但是相关人员对系统不熟,没有从根本上避免小锅炉补油对机组影响,是本次故障的根本原因。
(3)燃机轻、重油切换程序存在缺陷,当时燃机值班员在发现机组快切轻油后,观察重油压力FFU1、FFU2都稳定在5.7bar便开始回切重油操作,结果切换三通阀在瞬间开到85%重油压力无法维持,3秒后机组发燃油压力低信号跳机。
切油程序中的缺陷:机组快切轻油后,三通阀后燃油温度FTL很快就降到40~50℃,但切油程序中用于与其比较计算三通阀开启速率的反馈温度Reference却下降很慢,约每分钟下降十几度,此时反馈温度还在100℃以上〈正常运行时为160℃〉,由于双方差值太大,所以再次回切重油时三通阀开度会瞬间开至85%,此时轻油流量计已停转,相当于全开快切回重油,流量变化过大重油泵出口压力调压阀根本来不及调节,很容易造成机组燃油压力低跳机。
3、防范措施
(1)正常情况下,小锅炉补油改由油罐出口重油泵入口管道,利用油罐静压补油。
(2)如果油罐油位较低,小锅炉紧急补油使用重油泵出口管道时,补油阀只开一小圈,减小对机组油压的影响,防止油压波动机组快切轻。
(3)燃机值班员在机组快切轻油后不要立即回切重油,等反馈温度Reference低一些再进行切油操作;或者先将切油设定温度Setpoint改为与FTL接近后,再发指令开始切重油(此方法有待验证),防止油压低跳机。
(4)请检修部对燃机切轻、重油程序进行研究,讨论一个切实可行的方案,在程序上防止这种快开现象的发生,从根本上解决此类跳机问题。