台101井抽汲天滑轮损坏事故

事故经过:
2007年4月28日,作业二分公司05072号抽汲车组接到任务到第二试油项目部S80315队(132试油队)的台101井抽汲,11:00到井后进行了班前安全讲话及岗位巡回检查,一切正常。11:30-14:00正常抽汲至1600m;14:00-17:40恢复液面;17:40又开始抽汲,由徒弟刘××操作,师傅郭××在操作室旁边围土埂,随时监护刘××操作,前两抽子正常,液面由1350m抽至1410m,第三抽下深1600m,用三档上提;18:40分,当上提了1200m井内还剩400m钢丝绳时,突然听到一声异响,就见抽汲天滑轮一部分跌落在井口网格板上,400m钢丝绳断裂连同抽子及加重杆一起掉入井内。29日按甲方指令提油管取出断的钢丝绳及抽汲工具,并下入油管进行了正常抽汲,经检查抽子与加重杆完好。
事故原因:
天滑轮长时间使用未检查保养,内部构件达到疲劳极限,在快速上提时一侧轴承滚珠断裂,运转时卡住了轴承,导致了滑轮受力不均钢丝绳偏离滑轮槽,卡在了滑轮下部固定杆处,瞬间巨大的上提拉力剪断了抽汲钢丝绳,使钢丝绳及抽汲工具落井,并剪断了滑轮主轴的一个固定销,拉变形固定钢板,使主轴从固定钢板处脱出,滑轮及部分轴承掉落在井口。
防范措施:
1、各抽汲滑轮所属单位对现使用的抽汲滑轮,进行一次全面系统检查并保养一次,该淘汰更换的必须及时淘汰更换。
2、各抽汲滑轮所属单位严格按公司《设备管理办法》2.5.3和4.1.2条款进行日常维护保养、检查抽汲滑轮并做好记录。
3、抽汲作业施工时要做好相互监督、检查、确认工作。作业时抽汲操作手与当班试油工互相监督、检查并确认,配合施工。
4、现场施工人员加强责任心,做好每次施工前的巡回检查,施工中发现异常必须马上停止作业查找原因,待查清原因排除隐患后方可继续施工;
5、设备管理科负责组织制定《滑轮维护、保养规程》。
6、生产运行科负责组织修订《试油抽汲工艺规程》。