煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例
一、事故现象
2012年4月4日9点15气体联合车间总控主操发现高压煤浆泵123P0102电流异常,电流123IIP0102从正常值328A左右下降至270A,煤浆流量123FI01037A/B下降12m³/h,班长现场确认123P0102运行情况,发现123P0102曲轴箱异音,泵体震动大,立即报告车间值班人员和调度,总控负荷进行调整。车间值班人员现场检查发现东缸出入口单向阀不动作,温度偏低,初步判断单向阀密封不严或堵塞,经震击处理无果后,请示厂调,于12点40高压煤浆泵123P0102停车抢修。
二、事故处理要点
1.总控人员在123P0102未停车前,严格监控煤浆流量和氧煤。
2.2012年4月4日12点40到20点高压煤浆泵123P0102停车抢修,车间设备人员下达紧急抢修方案,内容:一、因打量不足,检查东缸出入口单向阀。二、如未查找到原因,扩大检查补油控制器弹簧、补油阀及大小头瓦间隙。检修车间接到任务后,办理一般作业证,首先打开东缸出入口单向阀,发现堵塞,但没有发现异物,经水试,单向阀动作不到位,扩大检查,拆卸检查发现东缸补油箱液位高、补油阀有堵塞现象,解体排气补油阀有铜屑,进一步检查发现排气发现补油控制装置的控制杆(拔叉)根部断裂,经焊接处理,安装到位,20点试车合格,20点50启动123P0102,21点37气化炉123R0101投料。
三、原因分析
控制装置的控制杆(拔叉)根部断裂,导致液压腔内产生的气体无法排除,液压油推动软管隔膜的力变小,出入口单向阀不动作,单杠不打量。
控制杆(拔叉)根部断裂的原因判断为:
一、断裂部位为焊接焊口,可能存在焊接缺陷,断裂部位又起到转轴的作用,在运动中焊口开裂;
二、控制装置的工作原理为,当活塞运行到后死点时,软管隔膜外壁挤压控制盘,控制盘压缩弹簧并带动推杆推动控制杆(拔叉),控制杆顶动升降杆,升降杆顶触补油阀阀球进行液压腔补油动作,如果拔叉上下间隙调整不好,会存在受力过大现象,早成焊口开焊。
三、解体补油阀发现内部有铜屑,并且均压孔(0.7m)堵塞,判断本次事故的主要原因是当补油阀弹簧与弹簧座(铜制)发生摩擦,产生铜屑堵塞均压孔,造成推杆顶阀球的力增大,拔叉受力随之增大,转轴处开焊断裂,补油阀失效,液压腔液压油因排气带油造成补油箱液位上涨现象,液压腔内因气液作用对曲轴产生反冲击,造成曲轴箱撞击异常,同时因液压腔气体增多,不能有效推动隔膜运动,造成单缸不打量,出入口阀门堵塞,流量下降并波动。
四、事故危害
事故造成气化单系统停车7.2小时。
五、事故教训及防范措施
因改造焊接控制杆(拔叉)为整锻件,调整间隙值,减少冲击力。C太推杆上部与阀球间间隙0.6mm左右,下部间隙1.9左右,总间隙2.5mm。A台推杆上部与阀球间隙1.5mm左右,下部无间隙,总间隙1.5mm,经检修车间测量A太推杆行程10mm,减去间隙1.5mm,阀球行程8.5mm。三台泵控制器间隙值不统一,需联系厂家明确安装尺寸,重新调整。