操作不当致分馏塔冲塔事故
1、事故经过
2012年1月30日,联合车间因催化装置固含量超标,油浆持续外甩。早班车间接到生产调度通知要求油浆外甩量控制在每班10~15T,全天≯50T。分馏稳定岗位操作工随即对分馏塔底温度做相应调整,副操李义手动摇开油浆冷却器三通阀(此三通阀因故障中控室无法操作),提高油浆返回分馏塔温度。调整后油浆返塔温度涨幅较大由270℃上涨至295℃,分馏塔回炼油抽出层(第28层)气相温度由310℃左右上涨至316℃,随后柴油抽出层(第12层、第14层)温度大幅上涨,岗位主操马金国发现后,开大塔顶冷回流调节阀,并降低顶循、中段返塔温度;因冷回流现场手阀勒量。对讲机又未及时联系到副操,错过了最佳调整时间,之后分馏塔出现冲塔。
2、事故原因:
(1)调整油浆返塔温度时,岗位副操没有经验,调整幅度过大。
(2)岗位操作人员应急处置能力欠缺,事故状态下调整不及时且方法有限。
(3)未及时通知车间管理人员及调度,错过调整时机。
3、防范措施:
(1)当操作不正常时要及时通知车间管理人员和生产调度,与相关岗位协调配合好。
(2)联合车间加强岗位人员的业务培训工作,提高事故处置能力;并组织学习现阶段操作条件下的调整方法。