转化器二次燃烧事故

2004年4月29日,某炼油厂硫磺回收装置第一反应器转化器发生二次燃烧。

  (1)事故经过:

  2004年4月29日,抢修反应炉蒸汽发生器。为了清除反应炉蒸汽发生器部分堵塞管线,给主燃烧炉中通入200~300kg/h的酸气,主燃烧炉按(3~4):1的比例配风,控制炉膛温度为1200~1300℃。经反应炉蒸汽发生器出来的过程气走一冷前开工大跨线,将过程气直接通入烟囱,关闭一冷前大闸阀,关闭一转、二转高掺阀。在处理过程中,转化器第一反应器的床层温度从正常温度300℃,升至400℃,导致转化器超温。

  (2)事故分析:

  转化器超温的原因主要是转化器床层上沉积的碳、硫磺发生燃烧,即二次燃烧,释放出大量的热量造成转化器超温。

  造成二次燃烧的原因是:

  a)一冷前大闸阀关不死,造成过程气进入第一反应器,由于处理反应炉蒸汽发生器配风需过量,而过量的空气进入转化器中,造成床层中原来积存的C、S发生燃烧现象。

  b) 平常生产中,由于配风不足,导致酸性气中的烃类燃烧不完全,生成C积沉在转化器床层中。

  冷却器后温度过低,导致硫蒸汽冷凝液化沉积在转化器床层中。

  (3)吸取经验:

  生产中应调节配风,避免配风不足现象,导致转化器床层积炭。调节转化器进口温度,避免硫蒸汽冷凝现象。