电解槽着火 离子膜烧毁
【事故经过】:
2007年5月某氯碱厂该氯碱厂在停车检修后,各电解槽陆续开车,在1#槽电流升至8KA时,槽头固定框处第一片单元槽处着火。当班操作工第一时间报告调度,并用灭火器灭火,在不成功的情况下,采取了紧急停车处理。停车后拉开该电槽,经检查发现极框变形,离子膜烧毁。
【原因分析】:
(1)第一片单元槽处阳极垫冲出,造成电解液、氯气、氢气泄漏,引起着火。
(2)该槽停车检修时第一片单元槽换膜,阴阳极垫片全部换新垫片,在粘垫过程中,槽框上的胶和垫片上胶晾干速度不一致,时间不易控制,造成垫片粘贴达不到要求。
(3)垫片粘好后,挤压时间短,随即开始注液,注完液后电槽循环时间短,温度上升有些快,导致垫片因受热过快发生蠕动变形。
教训及采取的措施:
(1)垫片粘贴质量一定要保证。
(2)升降电流时,加强现场巡查。
(3)控制电槽温度上升速度,避免温度上升过快。
(4)适当降低油压,根据电流和压力调整油压。