工艺控制操作不当 引发火灾事故
【事故经过】
2007年9月3日21:08,位于开发区的某公司光稳定剂LS-770车间发生一起火灾事故,当班的五名操作人员和一名巡查的值班干部被不同程度烧伤,事故造成一定经济损失。
【事故原因】
釜内溶剂石油醚在温度升高蒸汽压力波动情况下加剧气化,气化后压力升高,反应釜自动排气管来不及放空,将反应釜加料口橡皮塞冲掉,大量石油醚蒸汽和物料冲出,高速冲出的石油醚、加之其与反应釜加料口(内衬密封橡胶)摩擦,产生静电,引爆了石油醚蒸气与空气混合物,产生空间爆燃、起火,将现场六名人员灼伤,周边反应釜迅速升温,反应釜内的石油醚、二甲苯及少量副产品甲醇等易燃液体气体冲出,产生第二次空间爆燃。这是一起因工艺控制不到位,操作工操作不当,温度失控引发的火灾责任事故。
【事故教训】
1、企业安全生产责任制不健全,没有层层落实安全生产职责,未制定完善的工艺安全操作规程。
2、企业对工艺安全风险认识不足,安全设施、设备投入不足。
3、该企业对员工安全教育不到位,导致员工安全技能不熟,应急处置能力不足。
4、企业对安全检查和隐患排查治理不力,车间现场物料堆放过多。