动力分厂“10·19” #3 炉电缆桥架着火事故
一、事故经过:
(一)事故发生前机组运行及检维修情况
#3 锅炉从去年7 月28 日停运后,于今年10 月14 日14 时15 分点火,18 时55 分并气送负荷。天津蓝
巢在启动前对炉前电缆通道进行了积灰吹扫清理,同时在热风道上铺设了保温棉和钢板;并对#3 炉、#4 炉
磨煤机输粉管易漏粉的活接更换成Φ530×10 管道,并进行焊接处理,消除了活接处的漏粉点。结合其它锅
安全第一,预防为主,综合治理
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炉热风门门轴有漏风现象,检修时只对#3 炉、#4 炉磨煤机热风调门、冷风调门、热风关断门、混合风门执
行机构门轴漏风进行了处理;对#3 炉、#4 炉给煤机漏风、漏粉点进行缺陷消除。因#3 锅炉没有长时间运行,
动力分厂及天津蓝巢没有对一次热风母管进行检查。2013 年10 月19 日0 时,#3、#4 锅炉母管制、带#2 汽
轮发电机组运行,机组负荷60MW ,同时给化工供汽。
(二)简要经过
0:55 分, #3 炉A、B 磨煤机同时跳闸,#4 炉C 给煤机跳闸,锅炉投油助燃汽轮机降负荷,汇报调度,
0:58 分,#4 炉A、B、C 磨煤机同时跳闸,锅炉灭火保护动作,#4 锅炉灭火,灭火首出原因炉膛负压低低,
汇报相关领导及调度。1:01 分就地检查#3 炉13 米热风道上电缆桥架处着火,立即组织灭火并通知消防人
员,1:40 分扑灭着火点。
二、原因分析:
1.通过组织人员对着火电缆处进行排查,发现锅炉热风道有局部漏风现象,吹至电缆桥架,因电缆有
积粉导致电缆局部温度升高是导致本次电缆着火的直接原因;
2.天津蓝巢项目部在#3 炉热风道检查敷设保温棉、加装钢板发现有漏风现象没有及时进行处理,设备
点检不到位,没有及时消除运行设备存在的安全隐患,是本次事故发生的主要原因;
3.动力分厂作为生产运行装置的责任主体,对运行设备安全检查及现场管理不到位,在安全大检查期
间,未能就热风道泄漏、电缆桥架设置不合理等问题及时排查整改,也是发生此次事故的主要原因;
4.下花园项目部对运行装置现场巡检不到位,未能及时发现火险,导致火灾扩大,是本次事故的重要
原因;
5.施工单位热控电缆桥架未按图施工,图纸标高为8.2 至8.8 米,现在已安装电缆桥架标高约10-11
米。而且电缆桥架安装在热风道上方,同时距离太近。根据《?电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)
第5.1.7 条规定,明敷电缆不宜平行敷设在热力管道的上部,电缆敷设不规范是导致本次着火的重要原因;
6.工程部、监理公司对施工过程及施工质量监督、管理、验收把关不严,使设备设施安装偏离原有设
计,埋下事故隐患,是本次事故的重要原因;
7.设备部作为公司设备归口管理部门,对设备点检管理不到位、安全隐患消除不及时,是本次事故的
原因之一。
三、防范措施:
此次事故虽未造成人员伤亡,但事故直接导致动力锅炉灭火,电缆更换修复多日未完成,空分二系列
停车达30 小时,间接损失比较严重,影响较大,如果在生产供气期间,损失和影响将会更加严重。为吸取
事故教训,确保实现公司“安、稳、优”安全生产目标,按照事故处理“四不放过”的原则,结合现场实
际情况制定以下措施:
(一)参照集团公司《25 项反措》的具体内容对运行设备逐一进行检查整改,确保生产运行设备达到
本质安全;
(二)加强锅炉热风道漏风缺陷治理,杜绝靠近电缆桥架处的漏风现象的发生,防止因热风温度高导
致电缆温度高;
(三)加强锅炉漏粉治理及文明生产管理,每周对积粉电缆及桥架进行吹扫,防止粉尘在电缆上积聚;
(四)在电缆桥架下铺设钢板及防火隔热材料;
(五)加强电缆通道点检、巡检,定期对主要部位的电缆进行温度检测;
(六)整理热风道上不规则散落的电缆,使电缆入槽;
(七)根据本次事故现象,举一反三,按照集团公司安全生产视频会要求,设备部牵头对全厂电缆沟
道、电缆桥架、电缆夹层存在的隐患进行排查治理;
(八)设备部、动力分厂根据《电力设备典型消防规程》7.4.14 的要求,对重点部位是否使用阻燃电
缆进行确认整改;
(九)动力分厂按规范要求,尽快制定将电缆加长、远离热风道的改造方案,并在条件具备时实施;
(十)工程部对正在施工尚未交付运行的#5、#6、#7 炉施工情况进行排查,确保施工单位严格按照规
范设计施工;
(十一)在炉侧电缆桥架特别是热风管道、蒸汽管网附近电缆排架及易积粉尘区域电缆桥架设计增加
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线型感温电缆,提高火灾自动报警系统的可靠性,起到预先报警作用。