安康市明信铁合金冶炼有限公司“2•9”重大灼伤事故
2007年2月9日,我市明信铁合金冶炼有限公司发生一起重大灼伤事故,造成9人灼伤,其中,4人深度灼伤,直接经济损失约10万元。现将本次事故调查情况报告如下:
一、事故经过
1、事故概述
2007年2月9日15时10分,位于汉滨区五里镇明信铁合金冶炼有限公司2号冶炼炉发生喷料事故,将正在作业的8名工人、1名主管生产副厂长灼伤。事故发生后,公司立即将伤员送往市中心医院抢救治疗。副市长邹明等领导当日到医院看望伤员,并对伤员的救治和本次事故的调查处理做了指示。成立了以安监、工会、经委等有关部门组成的事故调查组,通过现场勘察和对相关人员进行询问,查清了导致事故的原因,分析了事故责任,提出了处理意见和改进措施。
2、现场勘察
明信铁合金冶炼有限公司是五里钢厂于2003年通过招商引资引入的私营企业,注册资本100万元,从业人员230人,主要生产硅锰合金。生产车间位于钢厂东侧,占地面积约4000平方米,车间设2台6300千伏安矿热炉,由湖南省湘乡(县)市铁合金厂工程技术人员李铁钢设计,炉高约10米,上小下大,呈斗型,分为二层,下层出铁(渣),上层为加料和电热设备层,炉子四周设6个加料口,3大3小,相间设置,大口面积为0.5×0.5米的正方形,周围为平台,炉外壁与平台连为一体,平台长40米,宽约20米(2台炉子共用),1、2号炉并列。当日下午3时10分,生产人员在平台上往2号炉内加料,高温气体伴随焦炭颗粒从加料口突然喷出,将加料人员灼伤,伤者位于炉子南侧,距加料口距离1—3米。伤者头部、手、和身体下端伤势较重,4人脸部深度灼伤。
3、工艺流程
安康市明信铁合金冶炼有限公司主要生产硅锰合金,其工艺流程是将矿石和焦炭破碎、筛分,大小如板粟状,焦炭占总量的20%。伴和后送进炉加温,至1300度以上,原矿开始融化,经过一系列化学反应、铁水与废渣从一层流出,进行铁水与矿渣分离、铸成产品。包装入库。每炉出铁6吨,每班出铁18吨左右。2006年完成产值1.5亿元。