沙坝未打牢致铁水渗漏 出铁口下方停车遭灼烫
事故经过:
2006年5月23日1时左右,山东球墨铸管公司1号350立方米高炉炉前丙班放第二炉铁水。当1号出铁口放铁完毕正向3号出铁口放铁时,通向2号出铁口的铁水沟沙坝突然渗漏并流向2号出铁口下方,将停在下方的济钢鲍德汽运公司鲁A58225号铁水车烧坏,驾驶员张××(男,35岁,高中,三级安全教育)灼伤致死。
事故类别:灼烫
事故经济损失:67.9万元。
事故原因分析:
经调查分析,造成事故的原因主要有以下几个方面:
(一)人为原因
1.铸管公司1号350高炉炉前丙班沙坝工李××违反了《铸管公司350高炉工艺技术规程》第4.2.2.1.7条款“上好大小砂坝闸板,不得有缝隙,沙子较湿要烘干”的规定,致使沙坝未打牢造成铁水渗漏,这是造成事故的直接原因。
2.铸管公司1号350高炉炉前丙班班长李××班组安全日检查不到位,对铁水沙坝的质量未进行检查确认。
3.汽运公司驾驶员张××未将车停在安全位置,造成驾驶室处在2号出铁口下方。
(二)管理原因
1.铸管公司2004年8月2日制定了“350m3高炉铁水罐运行程序及预控预案”制度,当时1号350高炉1股南头有应急罐不能进车;小火车停止运行后,南头可以进车,但规程未作修改也没有告知汽运公司。
2.铸管公司未对沙坝制作制定明确的技术规范要求,而且未对职工进行培训。
3.铸管公司、汽运公司都制定了各自的铁水运输管理制度,但双方对作业现场的衔接确认不够。
4.铸管公司、汽运公司对双方作业人员安全教育培训不够。
预防措施:
(一)铸管公司要深刻吸取事故教训,一是结合生产实际立即对所有的安全规程、预案预控书的有效性、符合性进行检查、修改,尤其是对铁水沙坝的制作制定明确具体的技术规范,并加大炉前工的培训力度,防止类似事故的重复发生;二是进一步强化协同作业的管理力度,完善现场铁水调运制度,明确职责,责任落实到人,确保铁水作业现场的衔接确认;三是加大职工的安全培训及生产现场安全检查力度,严查违章违纪行为。