宝钢集团高炉风口烧穿事故
事故概况:
2007年7月13日,宝钢分公司炼铁厂高炉分厂2号高炉生产中,炉墙黏结物脱落导致33号风口和周边7个风口曲损。4时38分紧急休风,即高炉停止向炉内鼓风和泄压,采用通冷水降低风口温度和烧氧气清除风口前端渣铁的办法更换了除33号风口外的另7个曲损风口。8时45分,33号风口经过四次拉拔和通冷却水开闭常规操作,仍未将其拉出。9时,采用烧氧气清除风口前端渣铁的办法,继而通水冷却,并通知33号风口处人员撤离。随后31、37、38风口和33号风口瞬间喷出蒸汽、封泥和部分红焦,导致7人被不同程度灼伤。
2、事故主要原因:
一、本次发生事故的原因是33号风口多次烧氧气作业,由于从炉外无法观测烧氧作业对风口本身的损坏,而实际风口前端已被氧枪严重烧损,造成冷却水通水后短路直接进入炉内,遇高温红焦快速汽化,在炉内积聚后瞬间释放,使蒸汽、封泥和红焦从风口喷出。此次风口曲损严重,更换风口不顺利,操作人员难以发现。
二、二喷岗位规程“安环规定细目”规定:“更换破损风口通水前,当班组长通知所有人在风口前作业人员暂时离开,不能站在风口正面。“该规程末要求通知其它风口作业人员也要一并撤离,是事故扩大的主要原因。