四号炉过热器爆管,停机处理

       事件经过:#4机组负荷240MW,机组运行正常。2:00左右,炉膛压力突然增至+400Pa,引风机电流变大,燃烧不稳,排烟温度各点快速上升,立即投入AB层油枪稳燃。给水流量不正常大于蒸汽流量,分析判断为过热器漏泄。 2:09,运行值班员检查设备发现#4炉IK3附近泄漏。向中调王盛申请同意停炉检修,3:52 #4炉负荷减到75MW,汽机打闸、锅炉发电机联跳正常。5月2日17:00,#4机组检修完毕,转入备用。
      暴露问题:#4炉高温过热器A5排#2管圈炉前标高约51000mm处管子焊口断开,该焊口为异种钢焊口,下部材质为TP-347,上部材质为钢研102。附近A5排#1、#3管子表面被吹出凹坑,A6排#1、#2管壁厚减薄超标。
      防止对策:1、对前述损伤管子进行更换,为保证焊接质量,对A5排和A6排的#2管异种钢焊口,采用在锅炉厂定制的异种钢焊接接头,现场只焊接同种钢材料。2、对#4炉高温过热器中,与奥氏体钢对接的异种钢焊缝进行无损探伤抽查(共检查225个),提前更换有问题的异种钢焊接接头。3、由生产管理部联系,对#4炉高过异种钢焊口进行寿命评估,并结合评估结果制定整改方案。