某市助剂厂蒸馏釜超压爆炸事故
【事故概况、经过】
某年10月22日20:15,某市助剂厂防老剂DBH车间蒸馏釜因超压发生爆炸,造成4人死亡,3人重伤,直接经济损失11.2万元,间接经济损失18.8万元。
防老剂DBH生产由车间40名工人分4班两倒连续进行。10月22日夜班(19:00~次日7:00)当班的10名工人,于18:45分别在各自的岗位与前一班的工人交接班。酒精蒸馏工做完准备工作后(上一班工人已将釜内料渣出清,并已将釜冷却)开始抽料,当班班长去各岗位巡回检查。20:15酒精蒸馏釜突然发生爆炸并燃起大火。
宋体【事故原因分析】
1 直接原因
酒精蒸馏釜出料阀没有开启是造成这起事故的直接原因。由于出料阀未打开,当开通蒸汽后酒精蒸发,使蒸馏釜从常压状态变为受压状态,当釜内酒精蒸汽压力超过釜盖螺栓的应力强度时,将釜盖冲开,大量酒精蒸汽冲出后与空气迅速混合,形成爆炸混合物,遇火源瞬间发生化学爆炸。
酒精爆炸极限为 3.3 % ~ 19.0 %
2 间接原因
(1) 防老剂DBH扩建,未严格按“三同时”要求进行设计审查。防老剂DBH生产属甲类生产,但设计未报有关部门审查批准,设计不规范,没有正规图纸,部分电气设备不符合防爆要求,如离心机、排气扇等未采用防爆型电机。
生产厂房利用的是原顺酐库房,房顶为大型屋面板(混凝土预制板),未考虑泄压等问题,不符合有关设计防火规范的规定。
(2) 制度不严,管理不善。虽经企业整顿,但没有健全必要的规章制度,无章可循、有章不循现象普遍存在,生产管理混乱。
防老剂DBH车间共有49名职工,正式工仅4人,合同工16人,临时工27人,外借2人。其中进厂时间最短的还不到1个月。这些工人中,大多数未经就业前培训,进厂后也没有认真进行专业岗位和安全教育培训,只是在试产前2天进行了为期1天的安全、消防、法纪、技术、工艺纪律教育,即上岗独立操作。人员素质与生产的性质、要求不相适应。大部分工人缺乏安全生产知识,操作不够熟练,事故应变能力差。
(3) 扩建项目没有很好地组织,缺乏严密的计划。下达项目承包任务只有时间、进度要求,没有具体的安全要求。安装结束后,没有制定试车计划,没有制定与扩建装置相适应的安全和工艺操作规程,也没有认真地向维修人员和操作人员进行设备、工艺交底,即仓促投入试生产。
【对策措施】
(1)按照甲类生产、Q-1级防爆要求,应重新设计厂房和生产装置,调整工艺布局。针对这起事故的直接原因,考虑到蒸馏出料阀的安全可靠性,在工艺上对进料方式进行改造,既满足工艺要求又保证安全。
(2)对全厂所有规章制度进行清理,并重新修订防老剂DBH工艺规程和安全操作规程。
(3)整顿用工制度,加强职工的培训教育:①对全厂所有化工生产车间操作人员进行技术、安全的培训教育;②对原DBH车间人员进行改组,清退不符合招工政策和规定的进厂人员,并从其他车间抽调骨干充实加强该车间,不足人员,按招工政策和要求从社会上择优录用。同时,要加强车间管理。