加氢装置氢气压缩机爆炸事故原因分析及预防措施
氢气压缩机是加氢装置的关键设备,广泛应用于石蜡加氢、汽油加氢、柴油加氢、加氢裂化等加氢装置。目前,按照结构划分,氢气压缩机分为两种,一种是新氢压缩机和循环氢压缩机为联体式,由一台电机驱动;另一种是新氢压缩机和循环氢压缩机为分体式,由不同电机驱动。
1事故简介
某炼油厂催化重整装置建于1965年,原设计能力为10万t/a。此后,经过两次大的技术改造。2002年10月,在原有2台循环氢压缩机的基础上,新增1台循环氢压缩机,采用两开一备方式运行。现该装置由30万t/a催化重整、12万t/a抽提装置联合组成。
2007年6月12日2时33分,催化重整装置当班压缩机操作工陈某听到运行的循环氢压缩机J—203声音异常,立即汇报当班班长张某。张班长带领操作工董某、刘某赶到氢压机房,确认声音异常后,决定立即切换备用压缩机J—202。同时,陈某到隔音室联系钳工。操作工董某关闭J—202放空阀后,去一楼检查冷却水系统,刘某在班长指挥下打开J—202入口阀门。稍后,J—203附近出现异常声音,班长决定将J—202入口阀门关闭。此时,异常声音突然增大,J—203南侧入口缓冲罐附近发生泄漏。张班长意识到现场已经极其危险,无法进行机组切换,马上组织现场人员跑步回到操作室,对装置进行紧急停工处理。2时39分,氢压机厂房发生闪爆着火。
2事故原因分析
2.1事故的直接原因
催化重整装置岗位操作人员确认J—203有异常后,在切换备机J—202时,用氢气直接置换J—202系统内的空气,压力升高后,J—202系统内的空气窜入正在运行的J—203南侧入口缓冲罐内,在罐内发生爆燃。爆燃造成了缓冲罐接管焊口部位及出口法兰泄漏。泄漏逐渐扩大,约2时39分入口法兰垫片刺开,致使大量氢气外泄,19s后达到了爆炸极限,发生爆炸。爆炸造成了压缩机南侧中体断裂、入口法兰开裂、支撑板固定螺栓断裂、地脚螺栓被拔出。
经过调查,该装置40多年来一直沿用氢气直接置换氢压机系统内空气的操作方法,从来没有发生过事故。因此,车间一直没有执行该厂批准的《催化重整车间操作规程》中要求的氢压机启动前要用氮气置换的规定,还认为是编写错误,认为车间制定的《重整装置压缩机岗位循环机操作卡》才真实反映了生产运行的实际情况。那么为什么这一次就发生了闪爆事故呢?
大家都知道,发生闪爆事故必须具备3个条件:
①系统中存在可燃物,包括可燃气体、蒸气、烟尘等。
②可燃物与空气混合达到爆炸极限,形成爆炸性气体混合物。
③存在一定能量的点火源。
在过去一直这样操作的40年中没有发生事故,是因为3个条件一直没有同时具备。而这次恰恰同时具备了3个条件,用氢气直接置换氢压机系统内的空气,氢气和系统存在的空气形成了爆炸性气体混合物,同时存在一定能量的点火源。那么点火源又来自哪里?
氢压机入口缓冲罐内,氢气携带微量硫化氢,硫化氢与管道、容器的金属铁反应产生高自燃物硫化亚铁,硫化亚铁长时间积聚,在一定条件下,很有可能自燃。另外,用氢气置换氢压机系统内的空气,如果速度过快,很容易产生静电火花。切换操作发生在凌晨2时,人的生理和心理都处于极度疲惫状态,而且在运氢压机已经存在故障,急于需要切换到备用氢压机,难免置换速度过快,产生静电火花。