关于一起反应釜泄漏事故的教训
关于一起反应釜泄漏事故的教训
事故经过
2005年4月27日深夜10点55分左右,某化工厂一台反应釜(滴加罐)发生氯气泄漏事故,造成2名操作工死亡,其余操作工因及时从2米多高的操作台跳下逃离而未受伤害。
该台反应釜无出厂铭牌及资料,设计参数不明,反应釜内筒及夹套材料为碳钢。内筒使用介质为氯化氢、氯气。使用参数:内筒压力为常压;夹套介质为水蒸汽,夹套使用压力为0.4MPa左右,操作温度内筒≤200℃,夹套≤165℃。内筒及夹套封头型式采用椭圆形,支座型式为悬挂式,容积为1000升,内筒衬有搪玻璃,经检查,搪玻璃完好,反应结构如图1所示。作为压力容器,该设备投用后一直未经特种设备检测部门检验。
1、出料口 2、冷却水进口 3、内筒 4、夹套 5、搅拌装置 6、悬挂架
7、蒸汽进口 8、釜盖 9、入孔 10、机械密封 11、真空管 12、电机
事故分析
从事故现场分析,该起事故主要是由于操作失误引起的。操作工误把甲基磺酰氯抽入二碳酸二丁脂生产用的盐酸滴加罐,造成滴加罐内产生压力,真空管突然破裂而引起真空管内氯化氢和氯气外泄,致使2人中毒身亡。根据GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》,氯气为Ⅱ级(高度危害)介质,车间空气中氯气最高浓度值0.1~1.0mg/m3,呼吸道吸入半数致死浓度值LC50为200~2000mg/m3。即当呼吸道吸入0.2~2g氯气时,就能造成人员中毒死亡,而真空管的突然破裂造成瞬间外泄的氯气浓度远远超过标准的规定;其次,该反应釜仅在筒体及夹套上装设1只压力表,压力表未经校验。从锅炉房出来的蒸汽未经减压直接进入滴加罐夹套,使用压力完全由锅炉“控制”(该厂锅炉型号为DZL4-1.25-AⅡ,锅炉出口蒸汽额定为1.25MPa),反应釜上未装安全泄放装置,当反应釜产生压力时,压力无处泄放而致使真空管破裂。从厂方了解到,氯气泄漏2分钟后,一工人身穿防护服,更换了破裂的真空管,并对管道内的氯气进行中和,遏止了氯气进一步泄漏,防止了事故的进一步扩大。
反思及教训
1、使用单位应配备专(兼)职人员管理反应釜,专(兼)职人员应具有相应的专业知识,并制订专用的工艺规程;应定期对操作人员进行专业培训,并定期到车间掌握设备使用状况,以保证设备能安全正常运行;
2、应完善操作规程,操作人员应持有压力容器上岗证,对生产工艺应熟悉,并能按操作规程熟练操作;
3、反应釜这类压力容器必须领取使用登记证,并经特种设备检验部门的检验合格后方可使用。使用单位应根据检验情况,建立压力容器管理台帐,并建立报检制度,保证设备在检验有效期内;
4、对安全附件不可掉以轻心。安全附件应合理选用及安装,安全阀泄放管应接到安全地点,并对超压时泄放的酸性物质有中和措施,应选用量程为工作压力的1.5~3.0倍的压力表,保证压力读取的准确性。安全附件应定期校验,安全阀每年1次,压力表半年1次,以确保安全附件动作灵敏可靠,真正起到安全保障作用;
5、由于氯气具有毒性,为防止泄漏,建议法兰连接采用金属缠绕石墨垫片,以确保阀门法兰连接处密封可靠;
6、操作车间应保持良好通风,车间氯气浓度≤1.0mg/m3,并定期化验空气中氯气的含量,以防操作人员中毒。
7、建立预警机制,定期组织相关人员进行事故防范学习,提高事故应变能力,一旦发生事故时,能采取及时正确措施,将事故造成的损失降低到最低程度;
8、使用单位应配备防护服装,在操作时,应穿戴好防护服。
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