福建炼油厂液化气装船管线波纹补偿器爆裂,造成管内液化气跑损113吨的事故
1992年l0月22日11时07分,福建炼油厂液化气装船管线波纹补偿器爆裂,造成管内液化气跑损113吨的事故。
当日凌晨,从厂区油品车间经672线(液化气线)进行装船作业。6时45分,油品车间停泵,港库区岗位人员关闭672线第一道阀,装船结束。9时35分,672线第一道阀前安全阀动作起跳(自672至673线)当班操作员打开673线至放空筒阀门放空。此时,总厂调度也在码头,见到安全阀起跳后不能复位,估计672线压力超高,因672线无压力表,便打电话给厂区油品车间油品调度,指示查一下672线的压力并采取放压措施。9时40分,厂区油品泵房当班人员报告压力是0.6MPa(此压力液化气泵出口阀前压力指示,不能代表阀后的672线的压力)。港库区得知压力不高,鉴于安全阀背帽盖密封面一直向外泄漏液化气。于9时45分,关闭安全阀前后手阀,准备拆下安全阀重新定压,同时也关闭了673线到放空筒的放空阀。11时07分,油码头主引堤上4个Dg200波折补偿器中的一个发生突然爆裂,大量液化气白雾向外喷出。
事故原因 液态烃在长达6500m的672线中处于封闭状态,由于气温升高,管线没有保温,使液态烃温度上升,体积膨胀,在管内产生巨大压力,引起管线上最薄弱的一个波纹膨胀节爆裂。
措施及教训 这是一起重大火灾爆炸未遂事故,如果爆燃,将会造成千吨级码头严重损坏,后果不堪设想。
(1)对封闭油品管线完善泄压措施,制定“封闭油晶管线的放压规定”。进一步严格管线及设备上的安全阀管理。
(2)672线增上两处压力表,每1.5公里底点设放空盲头,在码头F点处加道隔断阀,以利于控制码头上液化气(丙烯)的泄漏事故。
(3)在液化气、丙烯危险管线上使用波纹补偿器尚缺乏成熟经验,不可靠,更换为n形涨力弯。