长岭炼油厂催化剂分厂两剂车间石棉板当盲板 造成跑损事故
1983年2月6日,长岭炼油厂催化剂分厂两剂车间加氢催化剂的浸渍岗位,开始浸渍第一批钼钴催化剂。白班班长在做浸渍的准备工作时,需要给1#漫渍罐加盲板。工作中图方便,顺手从平台上拣起一块原用过的橡胶板和象肓板的石棉板(石棉板上有浸渍液干后痕迹,呈红褐色,他误认为是钢质盲板),加到1#浸渍罐出料口的法兰上。然后加满水,进行煮罐。
2月9日,该班上0~8点班。接班后根据车间安排,开始浸泡第一罐钼钴催化剂。0时30分,班长将调配罐的浸前液,用风压至l#浸渍罐。接着,放入γ-Al2O3条进行浸渍。浸泡完毕后,于2时30分发现排渣罐风阀漏,罐内有压力。经车间同意,将1#浸渍罐的浸原液改压至2#浸渍罐内(当时风压0.25MPa),4时左右,在压送过程中,l#浸渍罐出料口盲板被顶破,大量浸原液流出地面进入下水道,造成跑损钼钻浸原液1000L的事故,直接经济损失0.7万元。
事故原因
(1)班长工作马虎,误将石棉板当作钢质百板加到l#浸渍罐出料口,给事故留下隐患。在收浸前液之前,没有按规程规定进行气密试压,致使隐患未能及时发现。在长时间煮罐。浸渍情况下,由于风压作用使石棉板盲板破裂。
(2)领导工作不严不细,管理不善,开工中不深入现场进行严格认真的检查,使当班班长发现排渣罐风阀漏时,不得不跑到单身宿舍去清示技术负责人。班长缺乏现场指挥能力也是事故发生的原因。
教训与措施
(1)加强干部值班制。生产现场设备的关键部位、生产键环节,车间干部要深入细致的检查。
(2)化工生产装置的开工,要严格按照是否达到开工条件进行验收,做到“四不开汽”。
(3)加强对盲板的管理,对化工装置现用的盲板进行一次全面检查,不符合标准的全部更换。