茂名石化公司炼油厂加氢裂化装置开工过程中,发生一起火炬管线断裂爆燃着火事故
1993年8月26日6时23分,茂名石化公司炼油厂加氢裂化装置开工过程中,发生一起火炬管线断裂爆燃着火事故。事故直接经济损失8.463万元。加氢裂化装置推迟开工15天。
当日零点班操作工接班后,见容器、塔液面达到50%左右时,即关闭界区低氮油阀,停止收低氮油。此时反应分馏继续低氮油大循环,反应系统保持恒温恒压,高压分离器D102顶压力调节仪表手动操作。凌晨3时,D102压力为15.61MPa。由于关界区低氮油阀停止收低氮油,反应系统低氮油循环量减少,D102与低压分离器D103液面下降。操作上即通过液位控制仪表及室外开工旁路线手阀调整液位,之后便在岗位打盹睡岗。4时30分,D102压升到16.5MPa,开始超压。6时07分,升到17.16MPa,D102顶安全阀启跳。由于安全阀动作期间O型密封圈损坏,安全阀失控不能复位,排放量增大。大量高压气体排入火炬管网,致使火炬管线受到强烈冲击,发生前后位移、左右摆动及上下振动,造成9#路与7#路之间200多米管线从管架上甩落地面。6时30分,在距火炬约100m处有两个焊口发生断裂,大量可燃气体高速喷射出来并迅速扩散,约有15m长的火炬管线从5m高的龙门架上悼落,与地面碰撞产生火花,引爆可燃气体,在断裂口处着火燃烧。
事故原因
(1)加氢裂化车间当班操作工违反劳动纪律、工艺纪律、操作纪律,在岗位上睡岗,致使D102压力超高长达一个半小时,未及时发现和调整,造成安全阀启跳。启跳后又没有及时进行处理,致使安全阀指挥阀阀芯的O型密封圈损坏,安全阀不能复位,大量气体放入火炬管网。
(2)脱硫车间管线工脱水不认真,致使加氢裂化火炬线内存液。当加氢裂化安全阀启跳后,大量高压气体喷出,高速气体在管内流动时将液体推向前方,在管线高跨前积聚产生水击,使管线受到强烈冲击而甩落、断裂。