华润红水河基地余热发电故障及处理

一、红水河余热发电概况介绍

红水河余热发电于2007年11月建成并网发电,当时系统为四炉一机(8.8MW机组),2016年12月在协同处置建设的同时,在1SP、2SP锅炉分别新增了一台锅炉(3SP、4SP)并列运行。现在红水河余热发电的机组配置为六炉两机系统(8.8MW+5MW)。

二、汽轮发电机组故障

1.汽轮机凝汽器真空低

2007年投产初期,8.8MW汽机凝汽器真空很低,真空只有- 85KPa,大大影响汽轮机的做功效率。通过外部检查均未能找到问题,我们在窑大修停机机会期间,在青岛汽轮机厂的专家指导下,通过灌水满至汽机下半缸时,发现在下半缸有一疏水管脱焊,焊好后凝汽器真空上升到了-92KPa,达到了设计要求。

2.发电机励磁装置温度高

8.8MW机组并网发电后,发现励磁机温度高,基本在85℃以上,夏天最热天时高达95℃,平常用风机吹,也无效果,严重影响汽轮发电机组的长期安全稳定运行。我们利用大修停机期间,对发电机励磁装置冷却出风口与进风口进行错位改装,避免热风内循环,改装后冷却效果较明显,励磁机在夏天时最高温度仅为55℃以下,为机组满负荷运行提供安全保障。

3.汽轮发电机组无征兆跳停

汽轮发电机组在运行中,突然跳停,检查未发现异常重新挂闸开机,过不了几天又跳停,找不出原因,因此要求操作员重点监控TIP柜面上的故障灯在跳停瞬间有否闪亮现象,就发现在跳停瞬间,油温超温跳停灯闪亮一次,随即联系电工对油温检测回路进行检查,对航空插头针头进行打磨,装上后对航空插头再进行包扎加固,开机后无此类跳停现象。
4.发电机励磁故障跳停
运行中发电机出现励磁故障跳停,检查外围无异常,重新挂闸开机,正准备投入励磁时,发现励磁控制柜励磁电压输出为0,停机测量发现励磁机有短路现象,拆开励磁机外壳,检测发现一整流管烧坏,更换整流管后开机,励磁机输出电压正常,并进行投励并网正常发电。
5.发电机励磁失控故障跳停
运行中突然无法正常调整励磁,无功功率在一直下降无法控制,出现负无功功率现象,保护系统发出励磁故障停机,检查DCS柜,发现励磁控制继电器一直粘合,更换继电器后,重新挂闸开机正常发电。
6.CPC故障停机
发电机组负荷波动大无法控制,观察发现CPC出口油压也跟着波动,因平南公司也出现此类现象,根据他们的经验判断为CPC故障引起,因此,借用平南公司的备用CPC过来更换后,开机恢复正常负荷控制。
7.热井水位满水停机
汽轮机运行中,凝结水泵无法抽水,导致热井水位满水故障停机。主要原因:平衡阀门阀芯漏气、阀体关不严,与备用泵水管互通,导致备用泵启动也抽不出水,引起热井水位满水停机,将故障泵的进水总阀关后,备用泵在高真空下抽水正常,后采购新阀门后更换平衡阀,重新处理凝结水泵填料,抽水正常。
三、锅炉系统故障
1.AQC锅炉缺水干锅事故
锅炉在运行当中,由于水位计检测有误,水位一直显示满水状态,给操作员对锅炉的实际水位产生了误判而采取停止上水措施,直至锅炉蒸汽量急剧下降,才怀疑锅炉水位有问题,巡检工现场检查未能及时掌握是否满水还是缺水,实际当时锅炉已经严重缺水、出现干锅现象,锅炉出口温度已经上升到200多度,判断为缺水事故后立即打开锅炉旁路阀、关闭锅炉出口阀,待锅炉出口下降到100多度时,开始缓慢上水,锅炉蒸汽量也开始上升,待见水位后,慢慢恢复锅炉烟风阀,恢复锅炉正常运行。
2.1AQC锅炉满水事故
锅炉在运行当中,由于水位计检测有误,一直在低负水位,操作员加大锅炉的给水流量,在监控画面中,发现汽轮机的进汽温度急剧下降,1AQC锅炉过热器主蒸汽温度也急剧下降,判断为满水事故,立即打开紧急放水电动阀进行放水、通知巡检工打开疏水阀并隔炉,到现场对锅炉水位计进行重新冲洗、核对,直到锅炉水位显示正常后,开始慢慢并汽投入正常运行。