吉林某电厂4号机组“1.9”非停事件分析报告

(一)事件经过

吉林某电厂4号机组(33万千瓦),202111003:35,机组15万千瓦负荷运行中,屏式再热器泄漏,于1012:43手动停机。

(二)原因分析

镍基焊缝合金和12Cr1MoVG金属存在力学性能、热膨胀系数等特性差异,导致TP347H-12Cr1MoVG焊口在长期高温低应力服役条件下产生裂纹,引发再热器管泄漏。

(三)暴露问题

1.金属检测手段存在一定局限性。受管排布置、裂纹发展方式等因素限制,表面渗透及射线探伤两种检测方式均存在检测死角,无法全面检测焊缝实际状态,无法提前判定焊缝劣化趋势。

2.四管泄漏隐患控制措施不全面。针对机组运行时间增长,对管材、焊缝老化失效等隐患排查手段比较单一,取样检测数量不足,未制定全面的针对异种钢焊缝失效、原始焊缝劣化等缺陷控制措施,提前预防处理能力不足。

3.四管防磨防爆小组成员专业能力有限。对金属监督相关知识掌握欠缺,对管材老化造成各类缺陷预分析能力不足,未及时遏制泄漏发生。

(四)防范措施

1.对屏再区域同位置、同类型异种钢焊缝进行表面渗透及射线探伤。机组检修期间,对34号炉屏再入口外数第一、第二根12Cr1MoVTP347H材质异种钢焊缝短接进行全部更换。

2.制定异种钢焊缝滚动检测计划,利用机组检修,对同材质、同类型短接进行取样,进行力学及金相组织分析,建立劣化趋势分析台账,结合检测分析结果及运行时限制定滚动更换计划。

3.加强技能培训工作。防磨防爆小组成员重点学习金属材料相关知识,结合系统内外典型案例对照自查,提高对隐患的辨识分析能力,更深入、全面的查找隐患,提前研判可能造成的后果,谋划制定专项治理措施。

(五)责任考核

依据《电厂安全生产奖惩实施细则》,对相关责任人进行考核,明细如下:

1.锅炉车间 专业工程师 范某3000

2.锅炉车间 主任 王某某3000

3.设备部 金属专工 侯某某4000

4.设备部 锅炉点检员 千某某4000

5.设备部 锅炉点检长 王某4000

6.设备部 副主任 刘某某4000

7.设备部 检修副总兼主任 孝某某5000

8.厂领导 总工程师 5000

9.厂领导 生产副厂长5000

10.厂领导 厂长 2000