某电厂汽包液位变送器接头漏水事件分析报告
一、事件经过:
2021年12月22日#2炉汽包水位左右侧出现偏差,其中右侧液位3显示值-200,液位4显示100,经检查右侧汽包液位3、液位4变送器接头漏水,造成液位实际差压变化,导致液位测量,发现问题第一次时间退出汽包水位相关保护,并对左侧汽包液位进行了检查,办理抢修工作票,制定相应安全措施,更换垫片后设备恢复正常。
二、原因分析:
1、由于冬季温度较低,在停炉检修过程中,对汽水系统采取了放水防冻的措施,在机组启动上水前恢复措施的过程中,检修人员未能严格执行变送器投运工艺标准,造成机组启动后接头漏水,进而造成液位测量偏差。
(思考:锅炉停止运行后,带压放水防冻,通知检修仪表人员变送器放水,检修人员应该在班组日志中记录,待再次启炉时及时投入,形成闭环管理。这样检修管理水平才能提高!)
2、本次汽包液位变送器回装过程中使用的是同一批次垫片,垫片质量不过关,降低了使用寿命,导致漏水事情发生。
三、暴露的问题:
1、 仪控人员在检修过程中未能按照工艺标准进行恢复设备,检修人员工作麻痹大意,存在侥幸心里。
2、采购的设备和耗材在验收过程中把关不严,未能及时发生材料存在的问题,将问题材料使用到现场设备,造成隐患。
四、采取措施:
1、加强检修人员培训,提升检修维护人员技能,工作严格遵守工艺标准标准,强化检修维护人员责任心。
2、提升到货物资验收标准,保证设备质量。
3、对2号机组检修过程中防冻放水的表计、校验的表计进行全面的排查,对相同的问题及时处理。