关于河北某发电厂汽轮机液压油系统着火事故的通报

2018年3月7日,河北龙山发电厂发生一起汽轮机液压油系统着火事故,相关情况通报如下:

一、事故经过

 

2018年3月7日05时48分,运行人员发现#2汽轮机液压油泵联启,油压下降,2A中调门反馈异常,现场检查2A中调门处有明火,立即打闸停机并组织灭火。05时52分、主油箱油位由587mm降至506mm,盘前操作停液压油泵(因热控电缆烧损,2A泵停运指令未发出,油泵仍在运行)。06 时06分,启动应急预案。06时51分,停润滑油泵,主油箱放油。07时00分,现场火情消除。11时20分,主油箱补油正常,启动润滑油泵,汽轮机手动盘车180度正常。

 

经初步调查分析,事故原因为:2A中调门进油隔离阀锁母松动脱开,压力油喷射到中调门高温阀体着火。事故正在进一步调查中。

 

二、暴露问题

 

1.设备管理存在漏洞。#2机油系统原始设计存在隐患,液压油与润滑油公用同一油箱、同一种油(闪点205°C ),并且管道系统长期存在渗漏油和低频振动。为便于油系统渗漏消缺,事故单位在各进汽门油管路上加装隔离阀,但方案论证不充分,隔离阀安装位置选择不当,靠近高温阀体,连接锁母无止动措施,造成运行中锁母松脱喷油起火。而且,控制盘面未设计液压油泵电流参数,在油压等热工测点烧损后,无法正确判断液压油泵运行状态,未能及时停运油泵。

 

2. 运行管理有待加强。运行人员未按规定进行巡回检查,没有及时发现液压油系统漏油及初始火情。岗位培训和事故预想开展不好,人员应急能力差,事故异常情况下处置不当。

 

3. 事故防范措施落实不到位。液压油系统渗漏问题长期得不到解决,也未做好邻近高温设备的保温、隔离等防火措施。汽轮机平台等重点防火区域未设置火灾感烟、感温设施,视频监控系统不清晰、不能存取监控记录,影响火情的发现、处置和事故调查。


三、重点要求

 

1深刻吸取事故教训。华北公司和龙山公司要从根本上认识本次事故的严重性,按照“四不放过”原则,深入分析事故原因,严肃处理责任人员。全面开展安全生产整顿治理,严查生产管理中存在的问题,严防各类生产安全事故。各单位要深刻吸取此次事故教训,切实加强安全生产工作,立即开展一次全面隐患排查,重点整治汽机油系统、燃油系统、氢气系统、氨系统、制粉系统、脱硫及除湿系统、电气设备、输煤皮带等隐患,坚决防止类似事故发生。

 

2. 加强设备管理。针对本次事故暴露出的问题,各单位要结合企业实际,强化设备治理,彻底解决油系统渗漏及管路振动,做好油、氢系统与热源设备的隔离,加强设备保温管理,完善重要设备运行监视参数。设备改造要作好可研,充分论证,把好设备选型、施工安装及调试验收关。重点区域要按规定装设感温、感烟等火灾监测报警系统,视频监控系统要满足生产现场需要,具备记录存储等功能。按规配置充足合格的消防设施器材。

 

3. 强化运行管理。各单位要严格执行巡回检查制度、规范各岗位巡视检查标准,确保重点区域、设备检查到位加强重点区域的交接班.运行参数监视和分祈,曰常维护及定期试验管理,及时发现并消除问题隐患。严格油库、氢站、 氨站、电缆夹层、输煤皮带、电子间等重点区域防火作业管理。严格执行缺陷管理制度,及时消缺,闭环管理。加强运行人员位技能培训,提升事故判断处置能力、预控事故扩大和减少事故损害。

 

4.认真落实反事故措施。各单位要全面落实《二十五项重点反事故措施》关于防止火灾事故的要求,结合现场设备和环境特点,认真落实事故防范措施。重点解决油、氢、氨系统的渗漏和防火隔热问题,做好电缆隧遒、夹层、桥架的隔离、阻燃和封堵措施,经常清除输煤系统、辅助设备、电缆排架的积煤积粉。充分作好油系统着火、危化品泄漏等可能造成重大设备损坏、人员伤亡等事故预想,分析预控各项风险因素,明确现场紧急处置程序、具体措施,认真开展事故演练,确保突发情况下能够正确应对、妥善处置。