某热电厂“7.1”汽轮机油系统火灾事故

2021年7月1日16:45左右,某热电厂热机车间突发一起火灾事故。事故初步分析及生产影响汇报如下。


一、事故分析
(一)事故经过
7月1日15时30分,热电厂热机车间运行丁值接班前检查时未发现任何异常,16时20分左右再次巡检时,发现1#汽机推力瓦回油温度表与回油管路接口处滴油,当班班长袁某当即汇报值长李某,此时汽机运行正常,同时联系热工进行问题处理。16时40分左右热工到位后,联同袁某一同进入1#汽机机房,发现危急保安箱下方有漏油,取下危急保安箱罩子后,发现保安箱与轴承箱接合面处有润滑油成线状下落。袁某回到主控室,汇报值长和锅炉岗位联系准备停机,安排当班员工刘某协同调整负荷,做停机准备。同时安排当班员工韩某和王某进入汽机厂房做现场准备。16时41分,当班员工韩某到厂房9米平台处发现有烟,4.5米平台高压管道处有火光,随即用两罐二氧化碳灭火器到4.5米平台着火点扑灭,16时42分,下至0米处也发现火情,用干粉灭火器未扑灭。
(二)事故损失
1.事故未造成人员伤亡。
2.事故造成财产直接经济损失约30万元。
(三)应急处理过程

事故发生后,热电厂热机车间当班员工迅速启动现场 火灾应急处置方案,安排人员对现场初起火灾进行灭火。16时41分至42分,4.5米平台明火相继扑灭。16时42分组织0米处明火扑救,效果不佳,火势变大,热电厂立即启动应急预案,热机车间安全员张某立即拨打厂内火灾报警电话,并组织厂房内所有当班27名员工撤离至安全区域。同时当班员工韩某等2人立即跑到厂房外事故油池阀门井,开启放油阀门,迅速将存油(约20m³)放至事故油池。16时53分保卫消防中心两台消防车到达火场实施扑救,17时15分上街区应急救援大队两台消防车到达火场支援扑救,至17时25分左右现场明火扑灭。明火扑灭后,消防队持续对设备进行喷水降温,消防人员现场排查确认无隐患,上街区应急救援大队撤离,保卫消防中心撤离。

(四)初步原因分析
推测1#发电机危急保安器突然漏油,直接漏至下方高温高压蒸汽管道(约530℃)引起汽轮机油持续燃烧。
二、生产影响
(一)氧化铝生产影响
新系统锅炉停车后,高、低压供汽解裂,氧化铝E管及两组低温17:00实现安全停车,焙烧炉根据平盘供料供水情况减产运行。关注微信公众号:火电厂技术联盟
(二)生产恢复情况
发生火灾事故后,为尽快恢复氧化铝生产,立即组织7#锅炉启动工作,7月1日19:56分7#锅炉点火成功,预计7月2日3:00左右并汽,并汽后组织低温生产线恢复,预计两组低温7月2日8:00前装置进料。
根据新系统火灾现场初步勘察情况,连夜组织力量对火灾区域外设备进行试车、故障处理等生产恢复准备工作,火灾区域内设备待上街区消防大队7月2日完成火情调查后进行设备设施修复以及试车,力争7月2日16:00左右实现1#锅炉启动,24:00左右并汽,氧化铝E管7月3日8:00前装置进料,氧化铝恢复“1+2”正常运行模式。
鉴于事故已经造成新系统锅炉及氧化铝生产停产,某公司月度检修计划做如下调整:
1.热电厂2#锅炉此次停炉后不再启动,直接交出进行B修(运行183天,原定于7月6日检修),工期25天。
2.氧化铝厂3#焙烧炉借机于7月2日1:00安排停车进行系统检修(原定计划7月6日停车检修),工期60h。
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