电厂锅炉2E给煤机两次断煤事件
一、事件经过
事发前工况:#2机组负荷207MW,主再热汽温566°C/566°C,真空-96. 3KPa,2A/2D/2E磨煤机运行。
11月16日16:56,监盘人员符冲发现2E磨煤机进出口压差由4.88KPa逐渐降至4. 15KPa,判断为2E给煤机断煤,汇报机长苗燕伟并安排值班员郭世超振迗原煤仓。由于振迗无效,23:45,机长苗某某启动2B磨煤机、停运2E磨煤机,并联系主机维护项目部杨某某处理。
至17日早2: 00,主机维护项目部将2E给煤机下口堵煤处理好。
2:10,2E给煤机下煤正常后,停运2B磨煤机。
11月18日13:01, 2E给煤机再次断煤。振打无效后,13:15,运行人员启动2B磨煤机、停运2E磨煤机,联系设备管理部处理。
随后,维护人员在2E给煤机下煤口清理出一块肢皮(长度约1.5米)。17:18,2E磨煤机重新启动投入运行。
二、原因分析
从现场清理出的堵煤来看,入炉煤湿度较大,有团状煤球、肢皮和破碎防尘网。询问煤场值班员得知,掺配部分煤泥(调阅输煤运行日志,“两炉A、E仓取2号煤场145以南的鸿源兴1号汽车煤,掺配煤泥5:1”),造成入炉煤粘度加大、流动性下降。加上胶皮、防尘网等杂物,导致入炉煤於堵在2E给煤机下煤口,是本次事件的主要原因。
上图为清理出的团状煤球,粘性大、不易掰开。
上图为清理出来的肢皮和防尘网。
三、 暴露问题
1、燃煤掺配不合理。煤场管理人员确定掺配方案时,只考虑热值和含硫量,忽略现场存煤湿度大和煤泥本身含水量高的问题,按照“汽车煤:煤泥=5:1”进行掺配,且掺配不均,加重了入炉煤湿度。
2、“三块”管理不认真。本次事件中,清理出的堵煤中含有较大长度的(约1米)肢皮、防尘网,说明输煤皮带值班员在上煤时未能及时发现和清捡煤中杂物。
3、运行调整不够平稳。在处理给煤机断煤时,多次出现主汽温波动,最高值达到593.5°C,接近规程规定的594°C立即打闸停机值,且值长、机长运行日志上均未详实记录,只筒单的描述为“汽温波动一次”。
四、 防范措施
1、制订合理掺配方案,在满足锅炉稳定燃烧和经济效益的前提下,降低含水量,保证入炉煤的流动性。
责任部门:发电运行部
完成时限:长期。
2、建章立制,完善“三块”奖惩机制;同时加强皮带值班员管理,保证皮带上煤时巡查到位,及时发现和分拣煤中大块杂物。
责任部门:输煤项目部
完成时限:即日起至11月30日。
3、结合煤质情况,总结近两次处理给煤机断煤事件的经验,细化和完善运行规程相关内容,更好的指导值班员操作。
部门:发电运行部
完成期限:2020年11月30日
4、规范运行日志书写,做到及时、准确、详实。
部门:发电运行部
兒成时限:长期。
五、责任考核
按照公司《生产障碍(异常、未遂)管理标准》7.5.9 “制粉系统堵塞,引起停磨煤机处理者”的规定,结合事件调查情况,2E给煤机接连两次断煤均构成甲类异常。
根据本次事件的经过和原因分析,发电运行部、输煤项目部各均按甲类异常考核,具体如下:
考核发电运行部1000元,考核煤场管理人员500元。
考核输煤运维项目部1000元,合计考核当班皮带值班员700元。