上海华谊丙烯酸有限公司“6·23”反应器爆燃事故

事故经过:

6月21日8时45分始,丙二车间按开车方案,逐步完成了系统气密测试、原辅物料准备等开车前准备工作;22时,开始注入热空气升温。

6月22日16时,热媒盐开始升温;18时,完成各项热紧工作。6月23日9时5分,完成《U3100单元开车确认表》全部18项开车条件确认;9时8分,投料开车。按照《U3100一反催化剂升负荷方案》逐步提升负荷;10时30分,负荷升至30%。

10时35分,操作工发现R3102反应器TI31058测温点温度异常上升,操作工按照操作要求进行调整操作,将R3102反应器温度下调。10时45分,现场发现R3102反应器上部冒黄烟。

10时47分,操作工采取主动手动联锁,将U3100单元紧急停车,切断进料,保安氮气进入反应器置换。R3102反应器熔盐温度得以控制,但10时52分开始快速上升,10时56分,监控到熔盐温度升至440℃,超过仪表量程。

11时左右,R3102反应器发生第一次闪爆,随后的10分钟内又发生了2次闪爆。爆燃产生的明火引燃了R3102反应器下方的2个装有阻聚剂的储罐,引发大火。

 

直接原因:

泄漏的热熔盐浸润列管和管内的催化剂,与进入反应器的物料产生剧烈的氧化还原反应,并引发熔盐自分解,引发爆燃。

间接(管理)原因:

1.反应器工艺设计的条件要求较低。 受国内第一次设计制造丙烯酸反应器的技术认识局限,设计时的工艺条件要求设定较低,反应管设计与制造检验标准要求较低,制造质量要求不高,造成反应器的本质安全度不高。 2.未能准确辨识反应器存在的事故隐患和风险。 由于对反应器的设备老化、使用寿命等关键要素方面缺乏技术数据积累,丙烯酸公司对反应器列管破裂、熔盐发生泄漏后与有机物发生剧烈的氧化还原反应的化工工艺认识不足,对可能会产生的严重后果缺少科学的预判,未能在事前辨识到反应器存在事故隐患和风险。 3.安全检查和设备维护等存在管理漏洞。 丙烯酸公司对反应器等风险高的关键生产设备预防检测和评估不够,对长期运行的设备检查和维护等不到位,缺少有效的监测和检查措施,存在管理漏洞。

应急救援:

消防部门接报后先后出动50余辆消防车前往现场扑救,火势于12时45分得到有效控制,13时50分被全部扑灭。 灭火产生的废水全部收集处理,未对周边水域造成污染;燃烧造成厂边区域产生微量的VOC。

防范措施:

“6·23”爆燃事故的发生,暴露出丙烯酸公司对反应器工艺安全的分析认识不全面、关键生产设备预防检测和评估不够、设备检查和维护不到位等安全管理问题,为吸取教训,切实做好安全生产工作,提出以下事故防范和整改措施: (一)进一步落实安全生产管理主体责任 丙烯酸公司要进一步落实企业的安全生产主体责任,要按照“谁主管,谁负责”的安全生产原则和“一岗双责”的要求,层层落实各级安全生产责任制。要按照全面开展安全生产大检查的要求,全面深入、细致彻底的对本单位安全生产工作进行大检查,认真开展安全风险辨识和隐患排查治理工作。 (二)强化工艺安全的管理及变更管理 丙烯酸公司要进一步加强公司生产工艺的安全分析、评估,运用科学方法对现有生产工艺开展系统的、全面的安全分析、测试和检验,对关键的工艺设备进行有计划的测试和检验,及早识别工艺设备存在的缺陷,及时进行修复或替换。针对本次事故中发现的反应器工艺缺陷,研究制定可行方案,对现有的工艺、操作规程规范和安全连锁装置等进行针对性的改进、变更。变更设备、工艺后,要重新组织风险辨识,排查安全隐患,确保本质安全。 (三)加强生产设备的维护检修管理 丙烯酸公司要进一步加强生产设备的维护和检修管理工作,建立并实施预防性检维修程序,对长周期运行的关键设备加强管理,完善设备档案和检修规范,制定合理的检修周期,确保关键设备的安全可靠。进一步加强自制催化剂的科学使用管理,对催化剂加大定期检查频次,及时发现生产设备的安全事故隐患。 (四)加强停开车的安全管理 丙烯酸公司要进一步抓好装置开停车等安全生产关键工作。制订完善的开停车方案和开停车应急处置预案,生产装置检修后首次开车生产,主管领导、分管领导亲自到场指挥,组织相关专业技术人员进行开车条件确认,严格落实开停车各项安全管理措施,及时处理开停车过程中的各种异常情况,确保生产安全。