保德矿81502综放面后部运输机齿轮联轴器损坏事故
保德矿81502综放面后部运输机齿轮联轴器损坏事故
一、事故时间:2011年8月19日
二、事故地点:81502工作面
三、事故经过:
2011年8月19日夜班81502工作面正常组织生产。3时20分控制台司机检查时,发现后部运输机机尾电机与机头电流显示不平衡,最大相差2倍多,随即报告调度室及矿领导,并停机对其进行了检查,在未发现异常情况后,随后继续开机运行。8月19日早班,保德矿通知JOY服务人员来矿进行处理,检查后发现机头齿轮联轴节损坏,导致机头驱动部不加载,所以电流显示不平衡。20日保德矿申请紧急预防性检修,计划更换后部运输机机头齿轮联轴节及漏油链轮。在更换过程中发现,原齿套安装的4个定位销全部折断,需更换齿轮联轴节进行了。19日16时在安装新齿轮联轴节时,发现新齿套与链轮及减速箱不能相互安装,存在一定的配合偏差,后通知JOY服务人员进行协助安装,也未能成功。在经过几次安装配合后,对机头驱动部减速器位置进行调整,于20日11时安装更换完毕,共计更换时间24小时10分,比计划更换时间延长8小时10分。
四、原因分析:
81502工作面配套JOY新到货2×2×1050KW三机,于2011年7月下旬初采试生产,投入使用18天累计推进105米。
1、新安装的减速器与链轮连接的齿轮联轴节存在配合不同心,联轴节定位销受到横向剪切力 ,是造成定位销断裂的主要原因。
2、保德矿判断故障原因不准确,发现运输机电机电流不平衡后,未仔细检查设备异常原因,导致设备带病运行时间过长。
3、JOY公司对新到货设备使用情况跟踪不到位,设备运行后未对该设备进行检查跟踪,未及时发现运行不正常,也是导致设备损坏的主要原因。
五、预防措施:
1、要求保德矿加强机电管理人员及检修人员技术力量培训,加强设备日常检修检查维护,严格按照公司制定的设备精细化管理要求执行,不断提高设备检查维护保养基础管理水平。
2、要求JOY公司对损坏的联轴节定位销进行原因分析及出具检测报告,并对损坏的联轴节进行索赔。
3、要求公司各生产矿井以此为鉴,加强检修人员技术力量提高,加强检修工责任心教育,发现设备产生故障,能够积极化解处理。