保德矿81502综放面前部运输机机尾链轮损坏事故
保德矿81502综放面前部运输机机尾链轮损坏事故
一、事故时间:2011年8月21日
二、事故地点:81502工作面
三、事故经过:
1、2011年8月21日早班11时左右,机尾岗位工巡查时,发现前部运输机机尾链轮运转中有冒烟现象,立即停机检查后,测量后链轮盲端温度高达90多度,同时发现链轮靠煤壁侧耳座与链轮齿筒抱死,链轮齿座与固定耳座打滑,判断该链轮损坏需更换,后经设备管理中心组织,在随机库领取一件备用链轮,于22日2时40分更换完毕,累计影响生产时间15小时40分。
2、更换链轮完毕运行至22日6时30分时,控制台显示前部运输机机尾TTT进水电磁阀水位开关关闭失败,复位后仍无法继续开机,后经检查发现为后部运输机TTT的CPU与水位开关连接线损坏,9时20分更换后正常运行。两起事故共计影响生产时间18小时30分。
四、原因分析:
81502工作面配套JOY新到货2X2X1050KW三机,于2011年7月下旬初采试生产,目前累计推进105米。
1、8月22日设备管理中心组织JOY人员及矿方在保德矿维修车间,对21日损坏的链轮进行了解体。发现链轮一侧耳座齿轮有少量润滑油流出,而另一侧链轮无润滑油流出且有高温现象发生,判断为链轮盲端侧缺油是造成链轮损坏的直接原因
2、保德矿综采队对链轮日常检查维护不到位,链轮共计使用20天,综采队未对油路做任何检查,链轮油管路不疏通,盲端一侧缺油未及时发现,是造成链轮损坏的重要原因。
3、JOY公司对新设备培训管理不到位,未对保德矿综采队操作人员进行现场实地培训,使用英文版培训资料及维护保养手册,并采用书本念读授课方式,综采队不能理解其中内容,导致保德矿综采队对JOY新设备日常检查维护保养不熟悉,也是造成链轮损坏的重要原因之一。
五、预防措施:
1、要求保德矿对综采目前使用的链轮进行全面的检查,链轮有漏油或缺油的及时发现及时处理,坚决杜绝设备带病运行,确保设备可靠运行。
2、要求保德矿综采队加强日常检修检查维护管理,严格按照公司制定的设备精细化管理要求,不断提高设备检查维护保养基础管理水平。
3、要求JOY公司人员近期组织保德矿机电人员一次现场培训,要求培训人员为有经验服务工程师,同时使用培训资料及维护保养资料为中文版。