焦煤(集团)公司古汉山煤矿“4.4”冒顶事故案例分析

焦煤(集团)公司古汉山煤矿“4.4”冒顶事故

2003年4月4日4时42分焦煤(集团)公司古汉山矿西大巷发生一起冒顶事故,冒顶长度达12.5m,将正在工作面补找锚杆的5人堵在冒顶区,造成3人死亡,2人轻伤事故

㈠古汉山矿简介

古汉山矿设计生产能力120万吨/年,是一个基建矿井,1991年12月26日开工,2002年1月14日矿井通过安全设施验收。矿井开拓方式采用立井多水平上、下山开拓,一水平标高-450m,二水平标高井田东翼-750m,西翼-600m。井田内开采煤层倾角11°—170°,平均为15°,煤层厚度3.15—6.42m,平均4.87m,煤层赋存稳定,结构简单。煤层直接顶为泥岩、砂质泥岩,厚0.1-9.35m,平均2.19m,局部有炭质泥岩伪顶。煤层直接底为泥岩、砂质泥岩,厚0.5-23.24m,平均3.48m,岩性松软,遇水易膨胀。

事故发生经过

西大巷为半圆拱形煤层顶板岩巷,锚网+网壳支护,巷道断面13.3M2,2003年4月4日零时,西大巷掘至通尺591.5M,工作面尚有锚网喷一次支护段12.5M,9棚未喷浆网壳段6.8M。在该巷道施工的豫焦十三队零点班共出勤23人,作业计划为将掘进工作面6M长台阶爆破2M、喷射3棚网壳砼、补找锚杆和注浆等。4时42分扒矸机前方12.5M巷道顶板大面积垮落,扒矸机前部被埯埋,全巷道高度被碎古堵封,将正在补打锚杆的韩某某、陈某某、党某某、验收员冯某某,和向工作面拽拉喷浆管子的高某某5人堵在冒顶区,造成三人死亡,二人轻伤事故

㈢故事原因分析

1、围岩存在软弱夹层是造成顶事故的直接原因

通过现场勘查和技术资料调查,西大巷通尺591-579m,巷道右帮上部距壁0-1.2m揭露出厚150m左右、倾角70°-86°,黑色的炭质泥岩和灰白色铝土质软弱夹层。由于软弱夹层倾角较大,软弱夹层走向与巷道轴向夹角较小(60),遇顶板淋水极易泥化,巷道顶部岩古在地压、自重应力的影响下,从软弱夹层面滑落失,诱发冒顶事故(从巷道右帮片邦、冒顶及支架损坏、变形较下帮严重均可证明)。

2、导致事故的间接原因:

①西大巷通尺576-591.5m段冒顶区165根锚杆中40根为直径为20*2400mm锚杆,违反《西大巷补充安全技术措施》中应使用直径为20*3000mm锚杆的规定。

②未按《西大巷补充安全技术措施》规定在锚杆喷一次支护段设置围岩收敛测点,掌握变形量,以便及时架高网壳支架进行永久支护。

③对西大巷通尽579m处片帮、591.5m处揭露的灰质软弱夹层造成的围岩不稳定性未引起重视等。

㈣防范措施

1、古汉山矿要始终坚持“安全第一”方针,切实摆正“安全与生产、安全与效益”的关系,从导致事故发生的各个因素深刻反思,认真吸取事故教训,举一反三。

2、针对西大巷所处的特殊地质条件,应加强地质预测预报工作,及时采取有针对性的措施,选择合理的支护参数,加大巷道支护特别是临时支护的强度。

3、认真落实安全生产责任制,驾驶现场管理,严格按措施施工;完善监督机制,把好各个环节,堵塞漏洞。

4、加强职工安全教育培训,提高职工安全技术素质。

㈤、事故性质

这是一起严重违反技术管理的典型安全,煤层顶板地质条件发生变化时,没有认真的分析,施工中没有严格按照技术设计要求进行试,技术措施,技术要求形同虚设,安全生产,技术管理存在“棚架”现象,重生产,轻安全在这一起事故中得到了充分的体现。

思考问题:1、什么是锚网喷支护?

2、安装锚杆注意事项是什么?