熟料拉链机脱轨的事故案例分析
熟料拉链机脱轨的事故案例分析
事故性质:重大设备事故
事故经过:
2006年5月15日4:39,当班巡检工发现拉链机掉道紧急停车,熟料拉链机脱轨。至4月16日13:24恢复生产。
停机时间及经济损失:
此设备事故造成回转窑停机32.45小时,直接经济损失0.18万元。
事故主要原因:
由于窑的超产运行篦冷机冷却效果差,篦冷机下料口下红料致使拉链机斗子变形(拉链机正常工作在-50~170℃,事故发生前后拉链机工作温度经常在200~300℃之间),滚座与料斗焊接为一体,影响了小轮与轨道的垂直度,致使小轮磨轨道并掉道。在定检时由于时间紧,没有小滚支座备件,仅对料斗稍作调整,更换部分严重磨损的小轮后就投入生产,导致事故发生。
事故教训及今后的防范措施:
1.篦冷机尾部增加喷淋装置,严格控制出篦冷机熟料温度,加强设备的日常维护。
2.校正头尾轮,确认平行。
3.由于链条过松摘掉一节链条和链斗重新调整尾部丝杠张紧程度。
5.紧急订购厂家备件更换链斗上的滚轮座与滚轮,用拉钢线的方法效正滚轮与轨道的垂直度。在边试车边调整的情况下使设备运转正常。
事故照片:无