回转窑托轮烧瓦事故案例分析

回转窑托轮烧瓦事故案例分析
事故性质:重大设备事故
事故经过:
   2007年6月4日11:50,回转窑11#瓦冒烟,托轮轴温度达80℃,降低窑速到0.6rpm进行冷却养护,之后逐步提窑速到1.6rpm,密切关注轴温变化,发现轴温仍有增长的趋势,托轮轴温度达80℃,至6日6点止料停窑。
   6月7日3点将瓦抽出,发现进油口油囊过小,在距进油口200 mm距瓦边100mm交叉位置有50mm见方亮点,轴瓦刮研位置区外侧有一半点虚。然后重研刮瓦5遍,通过压铅丝和进油口,出油口塞塞尺综合考虑,判断热态时窑中心线托轮轴中心线不平行,托轮轴中心线与瓦中心线也不平行,轴受力偏载,于是将11#轴承座向里顶进0.5mm,于6月8日1点回装完,开始窑点火升温。
   6月8日8:40,窑速2.3rpm,压铅丝发现靠近11#处铅丝比靠近9#处厚0.3 mm,于是将11#轴承座向里顶0.2 mm,导致瓦边温度达到100℃以上,随后分2次将11#轴承座向外撤,分别撤0.15mm和0.16mm,但托轮轴温度已达到70℃,虽然采取了降窑速,换油冷却,将11#、9#轴承座向外撤的方法(11#撤4.3 mm,9#撤2.6mm),但油温仍没有稳定,提高窑速依然有上升趋势,瓦温达60℃,在22:40窑止火。
停机时间及经济损失:
   此设备事故造成回转窑累记停机103.27小时,直接经济损失1万元(换油费用)。
事故主要原因:
   1.2006年6月调试期间,因为2档5#、7#瓦频繁烧瓦,于是将2档东侧5#、7#轴承座向外平移17 mm,2档西侧6#、8#向外平移8 mm,使得3档东侧拖轮受力加大。
   2.在2006年轴承座安装完后,未焊定位块,运行一段时间后轴承座发生了偏移,因为定位销装在轴承座上,定位销也随轴承座偏斜,使得球面瓦被定位销卡死(定位销与孔有4 mm间隙),当外界环境发生变化,如窑尾塌料或3档处筒体温度变大时,由于球面瓦不能灵活转动,使得瓦与轴不平行,形成一定夹角,靠近托轮的一段油囊变小,形不成有效油膜,以至烧瓦。
事故教训及今后的防范措施
   1.将2档东侧5#、7#轴承座向里平移4 mm。
   2.将11#轴承座找正复位。
   3.进一步核实1、2、3档轴承座对中尺寸,在今年11月中修时,将发生偏移的全部找正复位。
   4.每周对垫板与轮带之间进行一次润滑(用黄油拌石墨粉)。
   5.加强对窑的巡检。